淺談降低脫硝液氨消耗量的技術措施
摘要:某廠#2鍋爐脫硝入口NOx濃(nong)度較高(gao)(gao),隨著NOx排(pai)放標準由(you)100mg/m3降至50mg/m3,液(ye)氨(an)消(xiao)耗(hao)量(liang)居(ju)高(gao)(gao)不下,一(yi)方(fang)面運(yun)行成本增加,另(ling)一(yi)方(fang)面,大(da)量(liang)噴氨(an)造成了局部液(ye)氨(an)逃逸增加,危害了鍋爐尾部空預器、低溫省煤器、電除塵的(de)安全運(yun)行。鑒(jian)于此(ci),分析了影(ying)響(xiang)液(ye)氨(an)消(xiao)耗(hao)的(de)各種(zhong)因素(su),并(bing)采取相應措施,從而(er)盡可能降低各種(zhong)不利因素(su)帶來(lai)的(de)影(ying)響(xiang),力求(qiu)使脫硝液(ye)氨(an)消(xiao)耗(hao)最小化。
0引言
某廠兩臺鍋(guo)爐(lu)是(shi)哈爾濱(bin)鍋(guo)爐(lu)廠有(you)限責任公司(si)生(sheng)產的(de)(de)(de)(de)型號為HG-1962/25.4-YM3的(de)(de)(de)(de)超臨界直流鍋(guo)爐(lu)。鍋(guo)爐(lu)為一次(ci)再熱、單爐(lu)膛、尾(wei)部(bu)雙煙道(dao)、固態排(pai)渣、對沖(chong)燃(ran)燒、旋流燃(ran)燒器(qi)(qi)、Π型鍋(guo)爐(lu)。煙氣(qi)脫硝(xiao)采取低(di)氮燃(ran)燒+選擇(ze)性催化還原法(SCR)工藝,脫硝(xiao)系(xi)統采取高(gao)塵(chen)布(bu)置。鍋(guo)爐(lu)投產后脫硝(xiao)入口NOx濃(nong)度較高(gao),造成(cheng)(cheng)液(ye)氨消耗量居高(gao)不下,一方面運行成(cheng)(cheng)本增(zeng)加,另一方面,大量噴氨造成(cheng)(cheng)局部(bu)液(ye)氨逃(tao)逸增(zeng)加,危害鍋(guo)爐(lu)尾(wei)部(bu)空預器(qi)(qi)、低(di)溫省煤器(qi)(qi)、電除塵(chen)的(de)(de)(de)(de)安(an)全運行。本文通過分析影響液(ye)氨消耗的(de)(de)(de)(de)各種因素(su),采取相應(ying)的(de)(de)(de)(de)措施,盡可能降低(di)各種不利(li)因素(su)帶來的(de)(de)(de)(de)影響,力求使(shi)脫硝(xiao)液(ye)氨消耗最小化,并確(que)保鍋(guo)爐(lu)安(an)全運行。
1鍋(guo)爐存(cun)在(zai)的實際(ji)問(wen)題(ti)
#2鍋爐(lu)(lu)NOx排(pai)放濃(nong)度偏高,鍋爐(lu)(lu)原煙(yan)氣中NOx達(da)到500mg/m3以上,對鍋爐(lu)(lu)的環保運行(xing)造成了很大壓力;#2機組(zu)脫硝裝置出(chu)口(kou)與煙(yan)囪入(ru)口(kou)NOx濃(nong)度偏差(cha)較大;實行(xing)超低排(pai)放標準后,液氨消耗量同(tong)比增加了17.7%。
2原因分析
影響液(ye)氨消(xiao)耗(hao)量的主要原因(yin)包括(kuo)以下(xia)幾個方面:
(1)人(ren)的因素,包括(kuo):操作不(bu)重視、操作技能不(bu)夠、節(jie)約意識差、缺陷發現不(bu)及時、缺陷未及時消除等。
(2)機械(xie)因素,包括:系統設(she)計不(bu)合理、氨逃(tao)逸表不(bu)準(zhun)、NOx表計指(zhi)示不(bu)準(zhun)、閥門內漏、管道(dao)閥門破(po)損外漏、流量計不(bu)準(zhun)等。
(3)環境(jing)因素(su),包括:運行過(guo)程中催化劑自(zi)然(ran)積灰(hui)、催化劑活性衰減、機組(zu)負荷、入廠煤煤質、機組(zu)檢修質量等。
(4)物料因素,包括(kuo):催(cui)(cui)化(hua)劑(ji)運行(xing)中損壞堵(du)灰、催(cui)(cui)化(hua)劑(ji)質量差(cha)、催(cui)(cui)化(hua)劑(ji)失(shi)效、液氨品質差(cha)等。
3采取的措施
本文通過(guo)分析主(zhu)要(yao)浪費源頭(tou),尋找可以立即整(zheng)改(gai)和可以在機組運行中調(diao)整(zheng)的(de)浪費點(dian),確定(ding)了6個主(zhu)要(yao)影響因(yin)素,并針對主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)采取(qu)了相(xiang)應的(de)技術措施。
3.1節約意識不(bu)夠,調整(zheng)不(bu)夠及時
原(yuan)因分析:NOx排放(fang)濃(nong)度(du)(du)控制,是根據(ju)鍋爐(lu)負荷、脫硝進出(chu)口(kou)NOx濃(nong)度(du)(du)、總出(chu)口(kou)NOx濃(nong)度(du)(du)、噴(pen)氨(an)(an)量(liang)(liang)(liang)、氨(an)(an)逃逸(yi)量(liang)(liang)(liang)等多項指標(biao)進行噴(pen)氨(an)(an)調節(jie),并調節(jie)鍋爐(lu)二次風(feng)、燃盡(jin)風(feng)門開度(du)(du)降低NOx生(sheng)成(cheng)量(liang)(liang)(liang),達(da)到減(jian)少噴(pen)氨(an)(an)量(liang)(liang)(liang)的(de)目的(de),如(ru)果沒有嚴格執(zhi)行就會造成(cheng)液氨(an)(an)消耗量(liang)(liang)(liang)的(de)增加。由(you)于值班人員節(jie)能(neng)意識較差,調節(jie)噴(pen)氨(an)(an)量(liang)(liang)(liang)時沒有主動性,導(dao)致總出(chu)口(kou)NOx排放(fang)濃(nong)度(du)(du)經常(chang)在20mg/m3左右,氨(an)(an)逃逸(yi)量(liang)(liang)(liang)經常(chang)達(da)到10ppm以上(shang)。
采(cai)取措施:將噴氨(an)量、氨(an)逃(tao)逸(yi)量列入(ru)小指標競賽項目,提高運(yun)行(xing)人員主動調節的積極性。一方(fang)面(mian)減少液氨(an)的消耗,另一方(fang)面(mian)減少氨(an)逃(tao)逸(yi)量,保障(zhang)鍋爐尾部(bu)設(she)備的安(an)全(quan)運(yun)行(xing)。
3.2未定期進(jin)行系統(tong)燃燒調整來減(jian)少氮氧(yang)化物(wu)生成量
原因(yin)分析:由于未(wei)合(he)理規劃(hua)燃燒(shao)調(diao)(diao)整(zheng)項目(mu),#2鍋爐已(yi)有兩年多時間未(wei)進(jin)行針對(dui)NOx的綜合(he)燃燒(shao)調(diao)(diao)整(zheng)試驗。運行中(zhong)燃燒(shao)器存(cun)在風門拉桿跑位的情況,會導(dao)致(zhi)燃燒(shao)器一、二次風量比例及(ji)內、外旋流(liu)強(qiang)度發生一定程(cheng)度的變化,從而影響NOx的生成(cheng)量,導(dao)致(zhi)液氨消耗(hao)增(zeng)加。
采(cai)取措施:定期通過系(xi)統性的運行方式(shi)的調整,最大程度降低鍋爐原煙氣(qi)中(zhong)NOx含(han)量,并總結出一整套控(kong)制NOx含(han)量的運行控(kong)制優化策(ce)略(lve),為鍋爐日常(chang)運行操作(zuo)調整提供科學依(yi)據(ju)。
3.3脫硝噴氨均勻性差
原因分析:由于入口(kou)NOx濃度分布不均,在相同的噴(pen)氨(an)(an)(an)(an)(an)條件下,造(zao)(zao)成(cheng)(cheng)局部(bu)(bu)出口(kou)NOx濃度偏高、局部(bu)(bu)氨(an)(an)(an)(an)(an)逃(tao)逸量偏大,液氨(an)(an)(an)(an)(an)消耗量增加。為使排(pai)放指標(biao)合(he)格,只(zhi)能加大噴(pen)氨(an)(an)(an)(an)(an)量,造(zao)(zao)成(cheng)(cheng)氨(an)(an)(an)(an)(an)逃(tao)逸嚴重(zhong)偏高,不但(dan)導致了液氨(an)(an)(an)(an)(an)浪費(fei),還威脅到空預器及尾部(bu)(bu)煙道的安全(quan)運行(xing)。
采取(qu)措(cuo)施:定(ding)期(qi)進行(xing)(xing)噴(pen)氨(an)均勻性優化調整試驗,確保SCR裝置運行(xing)(xing)一段時間后能較安全、穩定(ding)、經(jing)濟運行(xing)(xing),避(bi)免反應器出口截面局部(bu)區(qu)域(yu)出現氨(an)逃逸濃度超標,并為(wei)SCR運行(xing)(xing)提(ti)供(gong)技(ji)術數據。
3.4運(yun)行管理措施落實不到位
原因分析(xi):未及時調整運(yun)行(xing)方式(shi),制粉系統運(yun)行(xing)方式(shi)安排、配(pei)煤(mei)摻(chan)燒(shao)、配(pei)風(feng)方式(shi)選(xuan)擇(ze)均存在不足。
采取措施(shi):選擇合(he)(he)適的配(pei)風方(fang)式,控制(zhi)NOx生成;合(he)(he)理安(an)排(pai)(pai)制(zhi)粉(fen)系統運(yun)(yun)行方(fang)式,將風煤比大的煤種安(an)排(pai)(pai)靠上層運(yun)(yun)行;進行配(pei)煤摻燒(shao),優(you)化入爐煤煤質,提(ti)高入爐煤的干燥無(wu)灰(hui)基百分比;增加參數報警設置,提(ti)前預控;合(he)(he)理進行機(ji)組負荷(he)分配(pei),優(you)先安(an)排(pai)(pai)低氮燃燒(shao)效果差(cha)的鍋爐降(jiang)負荷(he)。
3.5噴氨調(diao)節(jie)閥調(diao)整不夠精確,未能實現(xian)自動調(diao)節(jie)
原因分(fen)析:由(you)于(yu)氨(an)區(qu)的(de)液氨(an)汽化(hua)器(qi)進口(kou)(kou)氣動(dong)閥屬于(yu)開關(guan)式閥門(men),造成實際管路中的(de)供氨(an)壓力在(zai)0.3~0.45波動(dong),進而影響機(ji)組供氨(an)流量同(tong)步(bu)波動(dong),使脫硝(xiao)出(chu)口(kou)(kou)值在(zai)機(ji)組負荷、風量未(wei)明(ming)顯變化(hua)的(de)情況下呈現波動(dong)趨勢;煙囪(cong)脫硝(xiao)出(chu)口(kou)(kou)濃(nong)(nong)度(du)(送環保(bao)局)與鍋(guo)爐脫硝(xiao)裝置出(chu)口(kou)(kou)NOx濃(nong)(nong)度(du)有(you)(you)一定偏(pian)差;由(you)于(yu)CEMS裝置設有(you)(you)反吹掃系(xi)統,使得脫硝(xiao)進出(chu)口(kou)(kou)濃(nong)(nong)度(du)在(zai)反吹掃期間大幅(fu)變動(dong)。
采取(qu)措施:將氨(an)區開關式氣動門改為連續型調(diao)門,可減少脫硝系(xi)統(tong)由于供(gong)氨(an)壓力(li)波動帶來的擾動;進一步提高(gao)(gao)SCR裝(zhuang)置出口(kou)NOx濃度分布(bu)均勻性,降(jiang)低局(ju)部過(guo)高(gao)(gao)的氨(an)逃逸(yi)濃度;提高(gao)(gao)SCR出口(kou)NOx濃度在線測(ce)量(liang)值的代表性;通過(guo)試驗,采取(qu)有(you)效的控制策略,實現噴氨(an)調(diao)節自動化。
3.6系統設計不(bu)夠合理
原因(yin)分析(xi):由于(yu)系(xi)統設(she)計不(bu)夠(gou)合理,導致脫硝系(xi)統入口煙氣流場不(bu)均(jun),引起(qi)脫硝入口煙氣溫度(du)(du)偏(pian)差大、局部NOx濃度(du)(du)嚴(yan)重偏(pian)高(gao)、兩側(ce)出口NOx濃度(du)(du)偏(pian)差大、兩側(ce)噴氨流量不(bu)一致等一系(xi)列問題。
采(cai)取措(cuo)施:頂部采(cai)用斜頂結構,持續優(you)化(hua)(hua)煙氣流場(chang);增(zeng)(zeng)加噴(pen)氨(an)管(guan)路,由18分支改(gai)為72分支,提高(gao)噴(pen)氨(an)均勻性;噴(pen)氨(an)管(guan)路噴(pen)嘴過于簡單,需(xu)進行優(you)化(hua)(hua)改(gai)造(zao),進一步(bu)提高(gao)噴(pen)氨(an)的(de)均勻性;增(zeng)(zeng)加脫硝前強聲波(bo)吹(chui)灰(hui)器,優(you)化(hua)(hua)吹(chui)灰(hui)頻率,減少催(cui)化(hua)(hua)劑積灰(hui)。
4結語
影(ying)響脫硝液氨消(xiao)耗的(de)(de)因(yin)(yin)素(su)有很多,除了設計原因(yin)(yin)、環(huan)境因(yin)(yin)素(su)運行中(zhong)較(jiao)難克服外,其余影(ying)響因(yin)(yin)素(su)可以在(zai)運行中(zhong)加(jia)以控制。但(dan)對沖燃燒的(de)(de)鍋爐往往存在(zai)燃燒器(qi)區域側墻(qiang)水(shui)冷(leng)壁高(gao)溫(wen)腐(fu)(fu)蝕(shi)的(de)(de)情(qing)況,若一味地(di)強調(diao)降低NOx,將會(hui)造(zao)成水(shui)冷(leng)壁高(gao)溫(wen)腐(fu)(fu)蝕(shi)。因(yin)(yin)此(ci),需要(yao)結合防高(gao)溫(wen)腐(fu)(fu)蝕(shi)、降低NOx、降低制粉電耗等進行綜(zong)和治理,通過(guo)一系列的(de)(de)冷(leng)態、熱態調(diao)整實驗(yan)來(lai)達到最佳經濟效(xiao)果。

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