納爾科為玻璃生產企業帶來 456% 的投資回報率
背景
中國北方一家玻璃生產企業擁有兩條浮法玻璃生產線,日產量為 10,000 重箱。每條生產線配有一個循環冷卻水系統,用來換熱冷卻玻璃熔窯中冷卻液態玻璃的水包(包括卡脖水包,前臉墻水包)及錫槽、拉邊機、水平攪拌器和壓縮機等相關設備。鑒于玻璃制造業的工藝要求,以及當地新鮮水所具有的高硬度高堿度特點,其循環水系統采用經過軟化處理的軟化水作為其補充水。
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處理前:微生物黏泥和腐蝕穿管嚴重問題 |
工廠之前未對循環水系統進行專業處理和管理,由于補充水含鹽量較高,系統內微生物滋長嚴重,部分換熱器管道被阻塞,大大降低了換熱效率。微生物沉積還引起垢下腐蝕,造成水包穿管,平均每 28 天就需更換一套水包,嚴重影響了產品質量和產量。同時能源消耗也大大增加。工廠急需提高水處理水平,以避免因水引起的生產損失和能源浪費,同時也希望減少用水量,降低總運行成本。
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處理后:壁厚均一,無腐蝕現象 |
方案
納爾科從機械、操作和化學三方面對其工藝循環水系統進行了綜合調查與評估,提出了如下解決方案:1.改造循環水系統:根據玻璃制造行業循環水的特點,對系統的排污點和加藥點進行重新設計和規劃。
2.優化操作管理:采用納爾科 TRASAR®自動控制技術優化水質監測。
3.控制腐蝕和微生物沉積,提高循環水濃縮倍數:在冷卻水系統中應用 ACTI-BROM® 微生物控制方案和A*Z*LITE® 腐蝕抑制方案,同時應用納爾科高效分散技術 HSP 方案,提高循環水的濃縮倍數。
效果
方案應用后,系統的微生物和腐蝕得到了有效控制,未再發生微生物黏泥阻塞和腐蝕穿管現象,不但提高了換熱效率,更確保了連續、穩定的生產。水包更換頻率從28天延長至最短 4 個月,大多數水包 1 年都不需更換。
循環水的濃縮倍數也從 2 倍提高到了 5 倍,節水效果明顯。
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投資回報
以下數據統計以一年內兩條生產線計算:
1) 節約更換水包費用
一對水包成本: 5,000 RMB
共減少更換量: (12-3) X 2 = 18
節約水包費用: 90,000 RMB / 年
2) 減少的玻璃損失
玻璃日產量: 10,000 重箱
市場價: 90 RMB / 重箱
減少損失: 900,000 RMB / 年
3) 節約水費
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結論
納爾科解決方案為工廠每年節約運行成本及避免玻璃損失共計140萬元,為企業帶來了可觀的投資回報。證明了納爾科的水處理解決方案,可幫助玻璃制造企業提高生產力和效益。

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