無填料塔技術在山東寧陽飛達化工變換氣脫硫中的應用
1、基本情況
山東寧陽飛達化工科技有限公司,是在3000噸合成氨/年能力的基礎上,經過多年的工藝設備技術挖潛改造,目前已具備11萬噸合成氨醇/年能力,企業效益大幅度提高。該廠變換采用中串低流程,變換氣流量約50000m3/h,變(bian)(bian)脫(tuo)采(cai)用(yong)純堿為吸收劑,888為催化劑。變(bian)(bian)換(huan)后的氣體經塔前(qian)氣水(shui)分(fen)離器分(fen)離出(chu)液(ye)滴后,氣體進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)入(ru)變(bian)(bian)脫(tuo)塔,在(zai)變(bian)(bian)脫(tuo)塔內與脫(tuo)硫(liu)(liu)液(ye)逆(ni)流接觸,吸收氣體中的硫(liu)(liu)化氫(qing),使變(bian)(bian)換(huan)氣得到進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)一步凈化后,從變(bian)(bian)脫(tuo)塔頂部出(chu)來,進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)入(ru)塔后氣水(shui)分(fen)離器后,氣體返回(hui)壓(ya)縮機(ji)三入(ru)。吸收硫(liu)(liu)化氫(qing)后的溶液(ye)(此(ci)時稱之為富液(ye)),利(li)用(yong)塔內的壓(ya)力(li)(0.8MPa),由變(bian)(bian)脫(tuo)塔底部經閃蒸(zheng)槽(cao)和噴射器進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)入(ru)兩個并聯的再(zai)(zai)生(sheng)槽(cao),進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)行硫(liu)(liu)泡沫的浮(fu)選(xuan)和888催化劑再(zai)(zai)生(sheng)。之后,進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)入(ru)貧液(ye)槽(cao),再(zai)(zai)由貧液(ye)泵送(song)(song)至變(bian)(bian)脫(tuo)塔,再(zai)(zai)生(sheng)槽(cao)浮(fu)選(xuan)出(chu)的硫(liu)(liu)泡沫進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)入(ru)硫(liu)(liu)泡沫槽(cao),硫(liu)(liu)泡沫被送(song)(song)往熔硫(liu)(liu)釜(fu)做(zuo)成硫(liu)(liu)黃塊出(chu)售(shou)。
2、主要設備參數
變脫(tuo)塔:φ3000×29982,共裝(zhuang)φ50海(hai)爾環散(san)裝(zhuang)填料三(san)層,填料每層高6米(mi)共一(yi)臺。
再生槽:φ3500×7000兩臺并(bing)聯,各六只噴射器(qi),正常各開三只。
閃蒸槽:φ2400×10933,V液=41.9 m3,共一臺
貧液槽:φ4000×5000 共一臺
貧液泵:Q=288 m3/h,h=129米,共(gong)兩臺(tai),正(zheng)常開一備一,不正(zheng)常時間斷開兩臺(tai)
3、應用效果
(1)脫硫效率:改造前,變換氣脫硫后氣體中H2S含量一般在20 mg/m3左右,改造后,始終穩定在10 mg/m3以下。而且,操作彈性大,在檢修再生系統時,短時間內不會影響后工序H2S工藝指標。如2008年1月21日檢修再生系統時,脫硫泵停運六小時之多,出口H2S仍能保證在10 mg/m3以下。2008年2月20日6:00—13:00變換氣H2S超指標>350mg/m3 8小時,最高986 mg/m3,變換氣脫硫后H2S只有10:00超標30分鐘為31 mg/m3。其余時間均在10 mg/m3左右。具體(ti)情況見下表。
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(2)溶液循環量:200 m3/h左右的溶液循環量就能滿足生產需要。改造前2臺288m3/h脫硫泵運行,循環量560m3/h,改造后脫硫(liu)泵一開(kai)一備。
(3)經(jing)濟效(xiao)益:節電(dian)效(xiao)果明(ming)顯(xian)。僅節電(dian)一項,改(gai)造前2臺泵(beng)運(yun)行,單機功(gong)率180kw,每小時(shi)電(dian)耗360kw,改(gai)造后只開一臺。
日(ri)節電(360-130)×24=5520 kwh
年(nian)節電(dian)5520×330=1821600 kwh
剔(ti)除因系統阻(zu)力小,壓(ya)縮機節電因素,單脫硫泵(beng)一項節電直接經濟效益64萬元。

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