撫順石油二廠煉油污水回用于循環冷卻水
摘要:撫(fu)順石油二廠(chang)各裝置排放的(de)生產及生活廢水(shui)經過(guo)二級處理,達到(dao)遼寧省污水(shui)排放標(biao)準后,經深度處理,作(zuo)為循環(huan)冷(leng)卻水(shui)的(de)補水(shui),當(dang)回用污水(shui)量(liang)的(de)2/3,循環(huan)水(shui)采取有機膦與鋅鹽復(fu)配的(de)水(shui)質穩定處理方案時,循環(huan)冷(leng)卻水(shui)系統的(de)腐蝕速率、污垢沉積速率及異(yi)氧菌(jun)總數等(deng)指標(biao)均在控(kong)制范(fan)圍(wei),年節約(yue)費用約(yue)65萬元。
關鍵詞:化工污(wu)水(shui):污(wu)水(shui)回(hui)用;循環冷卻水(shui);混凝;過濾;殺菌
1999年(nian),撫順石油二廠提出將外(wai)(wai)排污水深度處(chu)理,回用于(yu)循環水系統(tong)。該(gai)項目2001年(nian)11月(yue)份完(wan)成,進入(ru)生(sheng)產階段(duan)。在運(yun)行(xing)的(de)8個月(yue)期間,|現場監測結果良好,腐蝕速率、沉積速率、異(yi)養菌(jun)總數(shu)等(deng)各項水質(zhi)指(zhi)標均達到中國石化循環水水質(zhi)的(de)考核指(zhi)標,節水效(xiao)果明顯,節約新鮮水51.2×104 t,減(jian)少污水外(wai)(wai)排量51.2×104t。
1 回用污水來源及水質
撫順石(shi)油(you)(you)二廠是一座以生產(chan)(chan)(chan)燃料(liao)為主的(de)綜合(he)性石(shi)油(you)(you)化工企(qi)業(ye)。原油(you)(you)年(nian)(nian)加工能力500×104t。煉油(you)(you)系統以生產(chan)(chan)(chan)汽、煤、柴油(you)(you)、石(shi)蠟和燃料(liao)油(you)(you)為主。各裝置排放(fang)的(de)生產(chan)(chan)(chan)及生活廢水(shui)(shui)經過污(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理場隔油(you)(you)-浮(fu)選-氧化溝(gou)二級處(chu)(chu)理后,出水(shui)(shui)水(shui)(shui)質達到了遼寧(ning)省污(wu)水(shui)(shui)排放(fang)標準,水(shui)(shui)質見表1,表中的(de)分(fen)析(xi)數據為2001年(nian)(nian)11月-2002年(nian)(nian)7月污(wu)水(shui)(shui)進一步深度處(chu)(chu)理,回用于(yu)循環(huan)水(shui)(shui)場。
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2 回用處理工藝
2.1 回用(yong)水質(zhi)及循環水控制(zhi)指標:
回用水質及(ji)循環水控制指標見表2。
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2.2 處理工藝
從表1、表2的(de)對比(bi)知,污水(shui)(shui)場出水(shui)(shui)的(de)CODcr,NH3-N,異養菌(jun),油不能滿足回(hui)用水(shui)(shui)的(de)要求,為(wei)此采用了以混凝、過濾、殺菌(jun)為(wei)主(zhu)的(de)工藝對污水(shui)(shui)場出水(shui)(shui)進行(xing)深(shen)度(du)處理(li),工藝流程如圖1所(suo)示。
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該(gai)裝(zhuang)(zhuang)置設計處(chu)(chu)理量為450t/h,但由于(yu)污水(shui)回用(yong)水(shui)作(zuo)為循環水(shui)系統的補(bu)水(shui)目(mu)前(qian)仍處(chu)(chu)于(yu)探索階(jie)段(duan),因(yin)此(ci)在(zai)這一(yi)階(jie)段(duan),因(yin)此(ci)在(zai)這一(yi)階(jie)段(duan)污水(shui)回用(yong)裝(zhuang)(zhuang)置實際處(chu)(chu)理量偏低,避免回用(yong)水(shui)量過大,對循環水(shui)系統產生不良影(ying)響。
2.3 處理結果
污水(shui)(shui)回(hui)(hui)用(yong)水(shui)(shui)水(shui)(shui)質見表3。從表3可(ke)以看出,污水(shui)(shui)回(hui)(hui)用(yong)水(shui)(shui)的(de)pH值(zhi)、濁度(du)、CODMn、總(zong)(zong)(zong)(zong)硬度(du)、總(zong)(zong)(zong)(zong)堿度(du)、異養菌、Cl- 等指標(biao)(biao)基本在(zai)控制范圍(wei)內,其中氨(an)氮(dan)(dan)和油(you)含量指標(biao)(biao)略微超出控制范圍(wei),總(zong)(zong)(zong)(zong)硬度(du)和總(zong)(zong)(zong)(zong)堿度(du)的(de)波動范圍(wei)較大,總(zong)(zong)(zong)(zong)硬度(du)最(zui)低(di)(di)值(zhi)為56.44mg/L,最(zui)高值(zhi)達(da)142.6 mg/L,總(zong)(zong)(zong)(zong)堿度(du)最(zui)低(di)(di)值(zhi)38.08mg/L,最(zui)高值(zhi)達(da)到120.2mg/L,這(zhe)兩項指標(biao)(biao)波動較大主(zhu)要是由(you)于(yu)除(chu)氨(an)器具有去(qu)除(chu)氨(an)氮(dan)(dan)的(de)作(zuo)用(yong),而氨(an)氮(dan)(dan)是水(shui)(shui)中總(zong)(zong)(zong)(zong)堿度(du)組成的(de)一(yi)部(bu)分,同時除(chu)氨(an)器對(dui)鈣鎂(mei)離(li)(li)子也有一(yi)定的(de)吸附作(zuo)用(yong),因此在(zai)除(chu)氨(an)器運行初期,對(dui)氨(an)氮(dan)(dan)、鈣鎂(mei)離(li)(li)子的(de)去(qu)除(chu)效(xiao)率較高,總(zong)(zong)(zong)(zong)硬度(du)和總(zong)(zong)(zong)(zong)堿度(du)較低(di)(di),運行末(mo)期,去(qu)處效(xiao)率降低(di)(di),總(zong)(zong)(zong)(zong)硬度(du)和總(zong)(zong)(zong)(zong)堿度(du)上(shang)升,具有一(yi)定的(de)周期性(xing)。
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備注為新鮮水水質年平均分析結果。
3 回用應用
3.1 回用方法
2001年(nian)11月份(fen)污(wu)水(shui)(shui)(shui)(shui)回(hui)(hui)用(yong)(yong)裝(zhuang)置(zhi)(zhi)(zhi)正(zheng)式運行,全部回(hui)(hui)用(yong)(yong)于供(gong)排水(shui)(shui)(shui)(shui)車間重(zhong)油催(cui)化(hua)裂解裝(zhuang)置(zhi)(zhi)(zhi)循(xun)(xun)環(huan)水(shui)(shui)(shui)(shui)場(chang)(chang)、酮苯脫蠟裝(zhuang)置(zhi)(zhi)(zhi)循(xun)(xun)環(huan)水(shui)(shui)(shui)(shui)場(chang)(chang)、南(nan)蒸餾及南(nan)焦化(hua)裝(zhuang)置(zhi)(zhi)(zhi)循(xun)(xun)環(huan)水(shui)(shui)(shui)(shui)場(chang)(chang)、南(nan)催(cui)化(hua)裝(zhuang)置(zhi)(zhi)(zhi)循(xun)(xun)環(huan)水(shui)(shui)(shui)(shui)場(chang)(chang)、重(zhong)油催(cui)化(hua)裝(zhuang)置(zhi)(zhi)(zhi)循(xun)(xun)環(huan)水(shui)(shui)(shui)(shui)場(chang)(chang),其(qi)中南(nan)催(cui)化(hua)裝(zhuang)置(zhi)(zhi)(zhi)循(xun)(xun)環(huan)水(shui)(shui)(shui)(shui)場(chang)(chang)、重(zhong)油催(cui)化(hua)裝(zhuang)置(zhi)(zhi)(zhi)循(xun)(xun)環(huan)rk場(chang)(chang)距離污(wu)水(shui)(shui)(shui)(shui)回(hui)(hui)用(yong)(yong)裝(zhuang)置(zhi)(zhi)(zhi)較近,其(qi)補水(shui)(shui)(shui)(shui)以(yi)回(hui)(hui)用(yong)(yong)污(wu)水(shui)(shui)(shui)(shui)為主(zhu),當循(xun)(xun)環(huan)水(shui)(shui)(shui)(shui)水(shui)(shui)(shui)(shui)質發生波(bo)動,排污(wu)量增(zeng)大時(shi),回(hui)(hui)用(yong)(yong)水(shui)(shui)(shui)(shui)水(shui)(shui)(shui)(shui)量無法滿足生產需求(qiu),及時(shi)補充新鮮水(shui)(shui)(shui)(shui)。
3.2 循環水水質
現以重(zhong)油(you)催化裝置循(xun)(xun)環(huan)水場為例(li),說(shuo)明(ming)污(wu)水回用水在循(xun)(xun)環(huan)水系(xi)統的應(ying)用情況(kuang)。
重油(you)催(cui)化(hua)裝置循環(huan)水(shui)場,循環(huan)水(shui)量為(wei)4500t/h,系(xi)統保有(you)水(shui)量4000m3,冷熱水(shui)溫差7℃。正(zheng)常情況下每(mei)日補水(shui)量在1500t,其(qi)中(zhong)回用(yong)(yong)污(wu)水(shui)量占2/3左右。系(xi)統冷換設(she)備材質為(wei)碳鋼。此系(xi)統采用(yong)(yong)的水(shui)處理方(fang)案中(zhong),緩(huan)蝕阻垢劑為(wei)有(you)機膦(lin)與(yu)鋅(xin)鹽復配(pei)的水(shui)質穩(wen)定配(pei)方(fang),殺(sha)(sha)菌(jun)方(fang)案中(zhong)氧化(hua)性殺(sha)(sha)菌(jun)劑以氯氣為(wei)主,控制系(xi)統余氯在0.15-0.5mg/L,非氯化(hua)性殺(sha)(sha)菌(jun)劑1227為(wei)主,沖(chong)擊(ji)式投加,根(gen)據水(shui)質情況每(mei)周或隔周投加。
污水(shui)回(hui)用后(hou),該循環水(shui)場水(shui)質如表4。
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備注為新鮮水(shui)做重油催化循(xun)環水(shui)場補水(shui)時的水(shui)質數據。
由表4可以看出(chu),污水(shui)(shui)回(hui)用水(shui)(shui)做補充水(shui)(shui)后,在(zai)2001年(nian)11月-2002年(nian)7月運行期間,水(shui)(shui)質各項指(zhi)標相對較穩定(ding),其中濁度、腐蝕速(su)率、懸浮(fu)物等主要(yao)指(zhi)標均與(yu)新鮮水(shui)(shui)作(zuo)補充水(shui)(shui)情況持(chi)平。
3.2.1 回用水(shui)對(dui)腐蝕速率的(de)影響
由表(biao)4可見,腐(fu)蝕(shi)(shi)速率(lv)雖然在控制范圍內,但在6和(he)7月(yue)份,回(hui)(hui)用(yong)的水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)量增(zeng)(zeng)多,腐(fu)蝕(shi)(shi)速率(lv)呈明顯的上(shang)升趨勢。一方面是由于(yu)回(hui)(hui)用(yong)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)的氯(lv)離子、電導率(lv)都較新鮮水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)高(gao),pH值較新鮮水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)低,因而水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)的腐(fu)蝕(shi)(shi)性增(zeng)(zeng)強;另一方面回(hui)(hui)用(yong)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)的鈣(gai)離子的質量濃(nong)度波動較大,最(zui)高(gao)達123mg/L,最(zui)低可達十(shi)幾毫克每升,重(zhong)油(you)催化(hua)循(xun)環水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)場所采用(yong)的緩(huan)蝕(shi)(shi)阻(zu)垢(gou)劑(ji)(ji)的緩(huan)蝕(shi)(shi)機理是在金屬表(biao)面形成一層沉(chen)淀膜,如果(guo)補水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)的鈣(gai)離子濃(nong)度過低,就會影響沉(chen)淀膜的生(sheng)成,引起腐(fu)蝕(shi)(shi)。從(cong)掛片(pian)的狀(zhuang)態來看,腐(fu)蝕(shi)(shi)不(bu)是由于(yu)微生(sheng)物問題(ti)引發的微生(sheng)物腐(fu)蝕(shi)(shi)及垢(gou)下(xia)腐(fu)蝕(shi)(shi),判(pan)斷為目前使(shi)用(yong)的緩(huan)蝕(shi)(shi)阻(zu)垢(gou)劑(ji)(ji)不(bu)太適合(he)(he)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)質指標波動較大回(hui)(hui)用(yong)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui),應(ying)對緩(huan)蝕(shi)(shi)阻(zu)垢(gou)劑(ji)(ji)進(jin)行重(zhong)新篩選,選擇適合(he)(he)回(hui)(hui)用(yong)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)質的緩(huan)蝕(shi)(shi)阻(zu)垢(gou)劑(ji)(ji),以降(jiang)低系統(tong)的腐(fu)蝕(shi)(shi)速率(lv)。
3.2.2 回用水(shui)對異(yi)養(yang)菌的影響
異養菌(jun)一度出(chu)現超(chao)標的(de)現象,主要由(you)于(yu)回用(yong)水(shui)的(de)氨(an)氮、COD值較新鮮水(shui)高(gao),為微生(sheng)物(wu)的(de)生(sheng)長(chang)繁殖提(ti)供了養分,針對這(zhe)一現象,一方(fang)面將(jiang)回用(yong)水(shui)出(chu)水(shui)指標的(de)余氯值提(ti)高(gao)到0.5mg/L,使回用(yong)水(shui)的(de)微生(sheng)物(wu)量控制(zhi)(zhi)在低水(shui)平;另一方(fang)面調(diao)整循環水(shui)場微生(sheng)物(wu)控制(zhi)(zhi)方(fang)案(an),將(jiang)氧化性(xing)殺菌(jun)劑液氯的(de)投(tou)加(jia)由(you)間(jian)斷投(tou)加(jia)改為連續投(tou)加(jia),每月多消耗液氯1t左右。
3.3 裝置檢修情況
2002年6月份重(zhong)油催化裝(zhuang)置(zhi)小修,打開一組水(shui)冷器(qi),觀察其狀態,發現(xian)水(shui)冷器(qi)的(de)腐蝕、結垢(gou)情(qing)況基(ji)本良好,與使用新鮮(xian)水(shui)做(zuo)補充時(shi)狀態基(ji)本相似,在水(shui)冷器(qi)的(de)封頭處有生(sheng)物粘泥,比用新鮮(xian)水(shui)做(zuo)補充水(shui)時(shi)略微多一點(dian)。
4 經濟分析
4.1 社會效益
采用污水(shui)(shui)回用水(shui)(shui)作循環水(shui)(shui)補充水(shui)(shui)后(hou),在運行的8個月期(qi)間,共回用污水(shui)(shui)51.2X 104t,即減少外排(pai)污水(shui)(shui)量51.2×104t,節約新鮮水(shui)(shui)消耗51.2×104t,對保(bao)護水(shui)(shui)資源和水(shui)(shui)環境有明顯的社(she)會效益。
4.2 經濟效益
回(hui)(hui)用(yong)水(shui)(shui)處理(li)費用(yong):污(wu)水(shui)(shui)回(hui)(hui)用(yong)水(shui)(shui)噸(dun)水(shui)(shui)處理(li)總成本(ben)為(wei)1.20元/t,51.2×104t,的回(hui)(hui)用(yong)污(wu)水(shui)(shui)成本(ben)為(wei):61.68萬元。節約新(xin)鮮(xian)水(shui)(shui)費用(yong):新(xin)鮮(xian)水(shui)(shui)的單價1.45元/t,節約新(xin)鮮(xian)水(shui)(shui)51.2×104t的費用(yong)74.24萬元。
減少外排污水費用:外排污水費用為0.64元/t,減少外排污水量51.2×104t,減少外排污水費用32.77萬元。
殺菌劑增加(jia)費用(yong):回用(yong)污水后,平均每月增加(jia)殺菌劑費用(yong)2139元(yuan)(yuan),8個月間,增加(jia)殺菌劑費用(yong)1.7112萬元(yuan)(yuan)。
總計:運行8個月期間(jian),節約資金為74.24+32.77-61.68-1.7112=43.6188萬元。
5 結語
從運行結果看,采用混凝、過濾、殺菌聯合處理后的外排污水可以作為循環水的補充水,既節約了新鮮水,又降低了外排污水量。回用水的氨氮、COD值較高,在一定程度上增加了微生物控制的難度,使系統的生物粘泥量略有增多,殺菌劑的消耗量增加。污水回用水回用于循環水系統造成水處理費用略有增加,但綜合費用下降。

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