姚孟發電有限責任公司#2爐電袋復合式除塵器改造工程實踐
一、#2爐電除塵器改造前基本情況
1.1、設備概況
姚電(dian)公司#2機組是國產第四臺(tai)(tai)(tai)300MW亞(ya)臨界燃煤汽(qi)輪發電(dian)機組,于1980年投產;鍋爐原(yuan)配有(you)6臺(tai)(tai)(tai)φ5000水膜(mo)除(chu)塵(chen)(chen)器(qi),隨著環保標(biao)準的提高,原(yuan)水膜(mo)除(chu)塵(chen)(chen)器(qi)已(yi)不能滿足煙塵(chen)(chen)排放(fang)要求(qiu)。在1998年的#2機組大修期間,改造兩(liang)臺(tai)(tai)(tai)有(you)效通(tong)流面積為240m2的雙(shuang)室(shi)三電(dian)場臥式(shi)靜電(dian)除(chu)塵(chen)(chen)器(qi),設計除(chu)塵(chen)(chen)效率99.28%,于1999年5月投入(ru)運行。
1.2、存在問題
隨(sui)著國內煤(mei)碳(tan)市(shi)場形勢的不斷變化,供需矛盾較為突出,機組燃煤(mei)煤(mei)質(zhi)不斷下降,燃煤(mei)低位發熱量(liang)和灰(hui)分均比設計煤(mei)種差異較大(da),除(chu)塵(chen)(chen)(chen)器(qi)入口煙塵(chen)(chen)(chen)含量(liang)超出電除(chu)塵(chen)(chen)(chen)器(qi)設計參(can)數, 造(zao)成除(chu)塵(chen)(chen)(chen)器(qi)出口排(pai)放濃度超標。
2008年2月,#2機組大(da)修前進行(xing)電(dian)除塵(chen)器性能(neng)試(shi)驗(yan),機組在300MW負荷(he)下A、B除塵(chen)器效率分(fen)別為(wei)99.26%和99.31%;排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)濃(nong)度分(fen)別為(wei)227.9mg/Nm3和218.9mg/Nm3。不能(neng)滿足國(guo)標GB13223-2003《火電(dian)廠(chang)大(da)氣污(wu)染排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)標準》第一時段2010年的排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)指(zhi)標煙塵(chen)最高排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)濃(nong)度<200 mg/Nm3的要(yao)求。
二、#2爐電除塵器改造過程中實施情況
2009年U209A大修中將#2爐(lu)電(dian)除塵器(qi)改(gai)造為電(dian)袋(dai)復合式除塵器(qi),由福建龍凈環保股份(fen)有限公司總承包。
本次除塵器改造(zao)從2009年4月(yue)(yue)27日(ri)正式開(kai)工,2009年9月(yue)(yue)15日(ri)完(wan)工,2009年10月(yue)(yue)4日(ri)并網(wang)投產(chan)。
設計除塵器效率≥99.95%
煙塵排放濃度保證值≤30mg/Nm3。
總過濾面積為:26000m2
過濾風速為:1.2m/min。
濾袋材質:PPS+15%P84,規格:φ168×8300,
濾袋生產廠家為:安德魯工業紡織品制造(上海)有限公司。
脈沖閥規格型號:CA102MM淹沒式脈沖閥
脈沖閥生產廠家為:澳(ao)大利亞高原公司。
#2爐電除塵器改造方案
a.以修舊利廢、降低改造成(cheng)本為(wei)原則,保留除塵器基礎、鋼支架、殼(ke)體和灰斗;整流變壓器及動力電纜(lan)利舊。
b.拆(chai)除一、二(er)、三電場陰陽極系統(tong)
原(yuan)一(yi)電(dian)(dian)場布置為電(dian)(dian)除塵區(qu),采用兩(liang)個小供(gong)電(dian)(dian)分區(qu),安裝陰陽極系統及其頂部電(dian)(dian)磁振(zhen)打裝置;
原(yuan)二(er)、三電場階梯布置布袋除(chu)塵(chen)區,安裝濾袋、袋籠(long)及其(qi)脈沖清灰系(xi)統。
c.進(jin)口氣流均布板更換,進(jin)出口煙(yan)道安裝煙(yan)氣擋板門。
d.不設煙氣旁路,在進口煙道安裝(zhuang)預(yu)涂灰保護(hu)裝(zhuang)置。
e.電區高(gao)低壓控制(zhi)柜更新和新增袋區PLC控制(zhi)系統。
f.三電場(chang)干式輸灰器增容。
g.吸(xi)風機本體更換,電機保留。
三、#2電袋除塵器投運采取的措施
為了(le)更好的保護濾袋,充(chong)分發(fa)揮電袋除塵器(qi)性(xing)能(neng),我們(men)主要采取了(le)以下(xia)措施:
a、加(jia)強(qiang)除(chu)塵器值(zhi)班員和(he)維(wei)護(hu)人(ren)員的技(ji)術理(li)論培訓,提高運行操作(zuo)、問題故障判斷和(he)處理(li)技(ji)能。
b、加強提高除(chu)塵(chen)器巡檢(jian)質(zhi)量和(he)維(wei)護(hu)力度,保(bao)證輸灰(hui)(hui)設(she)備(bei)運行正常(chang),防止灰(hui)(hui)斗堵灰(hui)(hui)和(he)滿灰(hui)(hui)情況的發生。
c、鍋(guo)爐點火(huo)前進行濾(lv)袋預涂灰工作,除塵器壓差增(zeng)加大于(yu)200Pa,方可點火(huo)啟動(dong)。
d、運行過程中根據濾袋壓差及時(shi)調整脈沖(chong)噴吹間(jian)隔(ge),使壓差控制范圍為700--900Pa。
e、為了更換的(de)保護濾袋,采取降(jiang)低(di)電除塵(chen)區(qu)高壓控制柜火花(hua)率(lv)運行,當機組負荷較低(di)時,停運高壓控制柜,節能效果顯著。
四、#2電袋除塵器性能試驗結果
2010年3月(yue),機(ji)組在(zai)320MW工(gong)況下(xia),由河(he)南(nan)電力(li)試驗研究院(yuan)進行的(de)性能試驗結果,在(zai)電區(qu)投運(yun)正常和(he)袋(dai)區(qu)吹灰正常情(qing)況下(xia):
A、除塵(chen)效率分別為99.95%、99.95%
B、煙(yan)塵排放濃度分(fen)別為19.49mg/Nm3、20.00 mg/Nm3
C、阻力分別(bie)為820Pa、916Pa
五、#2電袋除塵器濾袋檢測結果
2010年1月18日,#2機(ji)組(zu)大修首次停機(ji),進行濾袋抽樣檢測,檢測結果為:
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濾袋沒有(you)機械損傷并(bing)且(qie)各項(xiang)紡織(zhi)品機械指標良好,縱向斷裂強度(du)和橫向斷裂強度(du)無明顯變化。
六、結論
截止(zhi)目前,#2爐電袋(dai)除塵器已(yi)投運(yun)10個(ge)月,運(yun)行工況(kuang)良好(hao),尚(shang)未發現破袋(dai)、掉袋(dai)情況(kuang),吸風機選型滿(man)足(zu)運(yun)行工況(kuang)要(yao)求。
電(dian)袋復合式除塵器(qi)(qi)解決了電(dian)除塵器(qi)(qi)受煤種限(xian)制,使(shi)除塵器(qi)(qi)長(chang)期(qi)保持低(di)煙塵排(pai)放(fang)、高除塵效率(lv)運行(xing)。
采取電袋除(chu)塵器改造節能效果(guo)顯著,足以證明我(wo)公司#2爐電袋復(fu)合式除(chu)塵器改造是成功(gong)的(de)。

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