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農藥生產廢水處理設施改造工程設計

更新時間:2011-12-13 10:41 來源: 作(zuo)者: 閱讀:2426 網友評論0

河北省新(xin)興化工廠是(shi)一(yi)家以生(sheng)產(chan)氧化樂果為(wei)主的(de)化工企業。設計年生(sheng)產(chan)能力為(wei):40%的(de)氧化樂果乳(ru)液(ye)8000 t,氫氧化鉀1.6萬 t,氯(lv)氣0.8萬 t。該(gai)廠于20世紀(ji)90年代中期建成了一(yi)套污水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)設施,處(chu)(chu)理(li)后的(de)廢(fei)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)排(pai)(pai)入(ru)具有華(hua)北明珠(zhu)之(zhi)稱的(de)白洋(yang)淀(dian)湖泊。近幾年來,由(you)于生(sheng)產(chan)規模(mo)的(de)擴大(da),排(pai)(pai)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)量增加(jia),致使處(chu)(chu)理(li)后的(de)排(pai)(pai)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)不能達到(dao)排(pai)(pai)放標(biao)準(zhun)(zhun),嚴重影(ying)響了白洋(yang)淀(dian)的(de)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)環境質量。為(wei)此,該(gai)廠投資(zi)192.6萬元(yuan)對原(yuan)有廢(fei)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)設施進行了改(gai)造(zao),使處(chu)(chu)理(li)后的(de)排(pai)(pai)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)達到(dao)《污水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)綜合排(pai)(pai)放標(biao)準(zhun)(zhun)》(GB8978-96)一(yi)級標(biao)準(zhun)(zhun)。

1 原有廢水處理設施

1.1 廢水來源及水質
改(gai)造前進入廢水處理設施的廢水來自(zi)兩部分:

(1)農藥分(fen)廠排(pai)水。農藥分(fen)廠由于從原料制備到氧(yang)化樂果合(he)成流程較(jiao)長,污(wu)染物種類復雜。排(pai)水分(fen)為間接冷卻水、高濃度有機廢(fei)水和輕(qing)污(wu)染的(de)沖(chong)洗地面水及跑(pao)冒滴漏廢(fei)水,詳見(jian)表1。

表1 農藥分廠生產(chan)廢水排放(fang)情況(冷卻水除(chu)外) 

廢水名稱 主要污染物 排放量
(m3/d}
平均
(mg/L)
甲酯精餾洗釜水 2,3-二氯乙酸甲酯 1.84 383387
甲酯回醇水 乙酸、氯乙酸、甲醇 1.80 206910
甲酯中和水 乙酸、甲酯、甲醇 4.81 312412
氯乙酸中和廢堿水 NaOH、乙酸 3.85 30400
冷凍、真空廢水   0.75 47700
氧化樂果合成廢水 氧化樂果、二甲酯、一甲胺 21.82 195484
其他廢水   29.7 1243
合計   64.57 2743

(2) 氯堿分廠排(pai)水。該分廠排(pai)水主要為冷(leng)卻水,排(pai)放量為4000 m3/d,基(ji)本屬于無污(wu)染(ran)的清潔水。

1.2 原有(you)廢水處理設施

原有廢水處理工序包括調節池(chi)、一級(ji)(ji)接(jie)觸氧化池(chi)、一級(ji)(ji)沉(chen)(chen)淀(dian)池(chi)、二級(ji)(ji)接(jie)觸氧化池(chi)、二級(ji)(ji)沉(chen)(chen)淀(dian)池(chi)和集水塘。處理工藝流(liu)程(cheng)見圖(tu)1。

圖1 原(yuan)有廢(fei)水處理(li)工(gong)藝流程

原有(you)(you)(you)(you)廢(fei)水處理裝(zhuang)置最(zui)大(da)設(she)計流(liu)量為(wei)2400 m3/d,調節池(chi)(chi)總(zong)有(you)(you)(you)(you)效(xiao)容(rong)積(ji)(ji)1008 m3,分(fen)為(wei)2組(zu);一(yi)級接觸氧化(hua)池(chi)(chi)有(you)(you)(you)(you)效(xiao)總(zong)容(rong)積(ji)(ji)為(wei)484 m3,分(fen)為(wei)2組(zu);一(yi)級沉(chen)(chen)淀池(chi)(chi)有(you)(you)(you)(you)效(xiao)總(zong)容(rong)積(ji)(ji)為(wei)118 m 3,斜板(ban)沉(chen)(chen)淀池(chi)(chi),分(fen)為(wei)2組(zu);二(er)級接觸氧化(hua)池(chi)(chi)有(you)(you)(you)(you)效(xiao)總(zong)容(rong)積(ji)(ji)為(wei)265 m3,分(fen)為(wei)2組(zu);二(er)級沉(chen)(chen)淀池(chi)(chi)有(you)(you)(you)(you)效(xiao)總(zong)容(rong)積(ji)(ji)為(wei)85 m3,斜板(ban)沉(chen)(chen)淀池(chi)(chi),分(fen)為(wei)2組(zu)。

改造(zao)前實際運行過程中,進入上(shang)述廢水(shui)處理設施(shi)的廢水(shui)水(shui)量(liang)約(yue)為6464 m3/d。其(qi)中,農藥分廠(chang)生(sheng)產廢水(shui)水(shui)量(liang)64 m3/d,冷(leng)卻水(shui)水(shui)量(liang)約(yue)2 400 m3/d;氯堿(jian)分廠(chang)冷(leng)卻水(shui)水(shui)量(liang)約(yue)4000 m3/d。兩個分廠(chang)生(sheng)產廢水(shui)經生(sheng)化處理后與生(sheng)活污水(shui)混合(he)流入集水(shui)塘,其(qi)容積約(yue)6000 m3,之后從(cong)總排放(fang)口排放(fang),其(qi)COD為255~934 mg/L。

2 廢水處理改造工程

從全廠廢水(shui)結構來看,由于兩個分廠未實施清污分流(liu)和(he)清潔生產措施,而且現有(you)污水(shui)處理(li)(li)站也存(cun)在如下問題:①進入污水(shui)處理(li)(li)設施的水(shui)質和(he)水(shui)量負荷嚴(yan)重超(chao)過原(yuan)有(you)設計能(neng)(neng)力;②從兩級(ji)(ji)串聯(lian)的接(jie)觸(chu)(chu)(chu)氧化(hua)(hua)池(chi)來看,第(di)(di)(di)一(yi)級(ji)(ji)COD去(qu)除(chu)率可(ke)達到80%以上,第(di)(di)(di)二(er)級(ji)(ji)COD 去(qu)除(chu)率只(zhi)能(neng)(neng)達到40%,主要原(yuan)因是兩級(ji)(ji)接(jie)觸(chu)(chu)(chu)氧化(hua)(hua)池(chi)菌群相(xiang)同,第(di)(di)(di)一(yi)級(ji)(ji)接(jie)觸(chu)(chu)(chu)氧化(hua)(hua)池(chi)可(ke)以處理(li)(li)的有(you)機污染(ran)物(wu)(wu),在第(di)(di)(di)二(er)級(ji)(ji)接(jie)觸(chu)(chu)(chu)氧化(hua)(hua)池(chi)中同樣(yang)可(ke)以處理(li)(li),而第(di)(di)(di)一(yi)級(ji)(ji)不(bu)能(neng)(neng)降解的有(you)機污染(ran)物(wu)(wu),第(di)(di)(di)二(er)級(ji)(ji)同樣(yang)不(bu)能(neng)(neng)降解。

通(tong)過分析決(jue)定保留(liu)現有生(sheng)化處(chu)理裝置(zhi),增加預處(chu)理設施,改造后(hou)的廢水處(chu)理流程見圖2。

圖(tu)2 改造后廢水處理流程

2.1 焚(fen)燒處理系統

該系統(tong)處理一(yi)氯乙酸甲(jia)酯精餾工序釜(fu)底殘液及(ji)洗釜(fu)水,水量1.84 m3/d,COD平均(jun)濃度383387 mg/L,經測試該廢水燃燒(shao)熱值為2819 kJ/kg。另外還處理物化及(ji)生化處理脫(tuo)水后的(de)(de)污(wu)泥0.5 m3/d。焚燒(shao)設備型號:WYL-300型,處理能(neng)力:300 kg/h。焚燒(shao)后的(de)(de)尾氣通過除塵和堿液吸(xi)收(shou)凈化后排向大氣。

該系(xi)統COD處理效率幾乎為100%,COD去(qu)除量為705.4 kg/d,削減量占全廠污染(ran)源的 8.5%。

2.2 精餾處理系(xi)統(tong)

該系統(tong)處理對象為甲(jia)(jia)酯中和水(shui)和氧(yang)化(hua)樂(le)(le)果合(he)成廢水(shui),水(shui)量26.63 m3/d,COD平均(jun)濃度216 604 mg/L。甲(jia)(jia)酯中和水(shui)通過(guo)精餾(liu)(liu)塔精餾(liu)(liu)回收甲(jia)(jia)醇(chun)等,氧(yang)化(hua)樂(le)(le)果合(he)成廢水(shui)經萃取分(fen)層(ceng)后通過(guo)精餾(liu)(liu)回收氯(lv)仿、甲(jia)(jia)醇(chun)、一甲(jia)(jia)氨等。精餾(liu)(liu)塔為直(zhi)徑300 mm的填料塔。

該系(xi)統COD去(qu)除率為40%~50%,以40%計算,COD去(qu)除量為2 307 kg/d,削(xue)減量占全廠污(wu)染(ran)源(yuan)的27.8%。

2.3 物化(hua)處理(li)系(xi)統

該系(xi)統所(suo)處理(li)(li)(li)的廢水(shui)為(wei)農藥分廠精餾處理(li)(li)(li)系(xi)統排水(shui)、甲(jia)酯回醇(chun)水(shui)、氯(lv)(lv)乙(yi)酸中和廢水(shui)、冷(leng)凍及(ji)真(zhen)空廢水(shui),處理(li)(li)(li)水(shui)量(liang)約62 m3/d,COD平均(jun)濃度7765 mg/L。該處理(li)(li)(li)工(gong)藝為(wei)絮(xu)凝-沉(chen)(chen)(chen)淀-氣(qi)浮- 吸(xi)附(fu)過濾。絮(xu)凝劑(ji)為(wei)堿式氯(lv)(lv)化(hua)鋁,助凝劑(ji)為(wei)石(shi)灰及(ji)聚丙烯酰胺,沉(chen)(chen)(chen)淀池(chi)為(wei)斜(xie)板(ban)沉(chen)(chen)(chen)淀池(chi),吸(xi)附(fu)過濾材質為(wei)粒(li)徑2 mm左右(you)的核(he)桃(tao)殼顆粒(li)。由(you)于處理(li)(li)(li)水(shui)量(liang)相對(dui)較小,處理(li)(li)(li)設(she)備為(wei)組合式一體化(hua)設(she)備。其(qi)中絮(xu)凝反(fan)應(ying)時(shi)間為(wei)0.5 h,沉(chen)(chen)(chen)淀時(shi)間1.5 h,氣(qi)浮池(chi)停(ting)留時(shi)間為(wei) 1.5 h,吸(xi)附(fu)過濾池(chi)濾速為(wei)5 m/h。

 該系統COD去(qu)除(chu)率為45%,處理后廢水(shui)COD為4271 mg/L,COD去(qu)除(chu)量為2168 kg/d,削減量占全廠污染源的26.13%。

2.4 原生化處理系統

經物化(hua)(hua)處(chu)(chu)(chu)理(li)系統(tong)處(chu)(chu)(chu)理(li)后(hou)(hou)的(de)廢水(shui)匯合生活污水(shui)和農藥分廠冷卻水(shui)一并進入(ru)(ru)原(yuan)生化(hua)(hua)處(chu)(chu)(chu)理(li)系統(tong)繼續處(chu)(chu)(chu)理(li),處(chu)(chu)(chu)理(li)后(hou)(hou)的(de)排(pai)水(shui)與氯(lv)堿分廠冷卻水(shui)均進入(ru)(ru)集(ji)水(shui)塘后(hou)(hou)再排(pai)放。

2.5 運(yun)行效果

該改(gai)造工程自2000年10月(yue)安裝(zhuang)完畢,調(diao)試3個月(yue)后轉入正常(chang)運行(xing)。2001年3月(yue)27、28日,保定市環境監測(ce)站對該廠排(pai)(pai)放口廢(fei)水(shui)進行(xing)了檢測(ce),結果(guo)見表2。由表2可(ke)見,該工程改(gai)造后各項排(pai)(pai)放指標(biao)均符合國家(jia)《污(wu)水(shui)綜(zong)合排(pai)(pai)放標(biao)準》(GB8978-96)一級(ji)標(biao)準。

表2 廢水(shui)測試結(jie)果 

采樣點位 pH (mg/L) SS (mg/L) 硝酸鹽(mg/L) 水量(m3/d)
廠總排水口均值 7.83 79 32 0.245 6556
排放標準 6~9 100 70 0.5  
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