電池廠重金屬廢水污水凈化器處理實例
廣州電池廠是我國最大的干電池專業生產企業,年產量達15億只以上,電池生產廢水排放量650m3/d。在生產過程中使用含汞、鋅、錳和淀粉等原料,在電液配制、糊化、洗碳棒頭等生產過程中排出的廢水重金屬污染物濃度平均為:汞0.08mg/L、鋅315mg/L、錳73mg/L,直接排放,對環境造成較嚴重的污染。
化學法是處理廢水中的重金屬污染物的基本方法。此法簡單,但處理汞、鋅的條件不同,如pH=10時可生成Hg(OH)2沉淀物,但之前所生成的Zn(OH)2沉淀物會返溶(見下列反應式),所以不能直接用化學法去除全部的重金屬污染物。現時其它的離子交換法、活性碳吸附法、金屬還原法等處理工藝仍需多級處理,不僅治理投資大,運行費用高,且操作管理難,國內尚未見到同時把全部污染物都治理到達標的設備和設施。
通過對電池廢水水質和廢水排放特點的分析,確定如下工藝流程:(見附件)
廣州市某公司于1996年和1999年兩次在廣州電池廠現場進行了近1年的生產性運行試驗,廢水處理量為50~60m3/d。試驗結果表明,用EWP高效污水凈化器處理電池廢水,Hg、Zn、Mn經一級物化處理即可達標。
通過對電池廢水水質和
廢水排放特點的分析,確定如下工藝流程:廢水從調節池自流至反應池,在反應池的入口與出口處分別加入三組藥劑,再由進流泵將經過混凝反應的廢水泵入凈化器內處理,處理后的清水從頂部流出,污泥從底部排入污泥濃縮罐,經污泥濃縮罐及污泥貯罐濃縮后脫水運走。
2 工藝設備及主要構筑物設計參數
2.1 調節池
調節池有效容積為200m3。加設一反應池,有效容積為13m3。
2.2 加藥系統
Na2S:用量5×10-5,用玻璃鋼作溶藥攪拌器配制成質量分數為5%的溶液。石灰:由固體加藥機投加,用量由pH自動控制器控制。重金屬離子吸附劑GPC:用量3×10-4,由固體加藥機投加。
2.3 主要設備
2.3.1 EWP高效污水凈化器共兩套:EWP-10、EWP-20,處理量分別為200m3/d和500m3/d,規格為Φ1 800×10 000mm和Φ2 500×12 000mm。
2.3.2 污泥脫水機
選用10m2的板框壓濾機,污泥經脫水后外運至固廢中心。

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