齊魯供排水廠7月份污水處理合格率100%
齊魯石化供排水廠在以污水達標排放為中心的創先爭優活動中,按照COD小于60mg/L的煉化企業最高排污標準,7月份處理后廢水實現綜合合格率100%,創出歷史最好水平。
在6月初實現最高標準排放后,該廠繼續把污水處理作為工作的重中之重。該廠廠長萬才元提出:污水處理出現一次不達標就要作為事故處理。對于出水水質的波動,他們每次都形成案例,查找源頭,分析原因,吸取教訓。每周召開一次污水攻關會議,分析裝置運行狀況,解決當前出現的問題,安排好下一步的工作。
該廠在做好上游來水監控管理的基礎上,對新建設施積極做好調試工作。投運的新污水處理系列處理水量、COD去除率全部達到設計要求,與老污水處理系列齊頭并進。同時,強化對污水處理裝置穩定性的操作,對裝置核心處理單元的進水COD負荷、污水處理主體——活性污泥濃度,以及溶解氧等重要生產指標,制定嚴格控制要求,嚴禁發生大的變動。針對部分上游來水水量出現波動的問題,該廠積極利用好事故污水池,進行存儲調節,待裝置運行穩定時,再逐步配入正常生產工藝進行處理。
對污水處理裝置各個運行單元,該廠全部建立了停電、來水超標等緊急操作方案,全體操作人員認真學習。7月28日,上游生產裝置排放的含氮污水氨氮含量從原來的50mg/L上升至118mg/L,超過正常值的一倍多,該廠采用緊急操作方案,一方面對來水混合,消減氨氮含量峰值;另一方面逐步緩慢提升氨氮處理單元進水負荷,使活性污泥得以完全適應。經過幾天的處理,出水氨氮始終維持在2mg/L左右,遠遠低于10mg/L的要求。
該廠還通過“比學趕幫超”活動,調動員工的工作積極性。凈化車間主任高慶然說:“不達標,我們車間管理人員不回家。每天晚上車間主任、書記、副主任輪流值班,車間技術人員實施每周加班一天工作制。”在該車間運行班組的“比學趕幫超”活動中,他們將污水裝置各處理單元的液位控制、進水流量等指標全部納入考核體系中,實施每天一檢查、一周一匯總、一月一講評,切實提高員工工作積極性。7月27日,一新建處理單元壓縮機發生故障。運行班組和車間技術人員齊上陣,三個小時內就將故障消除,保證了裝置安全運行。

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