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“石灰石-石膏濕法(空塔噴淋)燒結煙氣脫硫技術”后評估結果

更新時間:2010-12-28 08:55 來源:工信部網站 作者: 閱讀:2103 網友評論0

一、技術分析評價

(一)技術特點

該評估對象除了具有石灰石-石膏濕法(空塔噴淋)煙氣脫硫工藝技術共性外,還有其特殊技術要點。

1. 脫硫吸收塔采用噴淋空塔的結構型式,因其塔內無托盤、填料等構件,吸收漿液通過空心錐噴嘴霧化為粒徑<2500μm 以下的液滴后與煙氣逆流接觸,既避免了石膏漿液附著在塔內件上發生結垢堵塞,又降低了煙氣流經吸收塔的阻力。

2. 針對燒結機煙氣特點,在吸收塔漿池結晶生成物控制方面,研發了一種漿液池結晶生成物的控制方法(現正申請專利,申請號200920064042.6),該方法在實際應用過程中,不但很好地消除了吸收塔內壁結垢和管道堵塞問題,而且該控制方法對吸收漿液pH 值、Cl-濃度、F-濃度、重金屬含量、氧化空氣量、石膏結晶時間、反應溫度等進行嚴格控制,確保外排漿液中石膏晶體粒徑飽滿,雜質含量少,生成的石膏晶體非常利于脫水,能有效保證副產物石膏的含水量在10%以下,有利于石膏的綜合利用。

3. 針對脫硫系統腐蝕介質及環境狀況的不同,采用了組合式防腐技術。在吸收塔入口,屬于“干濕”交界處,腐蝕環境非常惡劣,采用高鎳基C276 合金貼襯吸收塔煙氣入口進行防腐。在吸收塔內,漿液腐蝕、沖刷較嚴重,采用碳鋼襯氯磺化丁基橡膠的方式,能有效防止塔體腐蝕穿孔現象,在噴淋層等沖刷非常嚴重的區域,采用內襯雙層預硫化丁基橡膠,大大減少了吸收塔壁腐蝕概率,延長了吸收塔的使用壽命。吸收塔頂煙囪沖刷情況較小,采用碳鋼襯玻璃鱗片的方式防腐,既有效又節約造價。吸收塔攪拌器選用耐磨、耐腐的高鎳基1.4529 合金。吸收漿液噴淋管采用FRP 耐磨防腐。

(二)脫硫效率。工程實例運行情況證實,該工藝技術在鈣硫比為1.026(石灰石粉粒徑:325 目90%過篩率;CaCO3 含量≥90%、MgO 含量≤2%),脫硫塔入口二氧化硫平均濃度 2571mg/Nm3 的情況下,平均脫硫效率為93.3%,外排廢氣中二氧化硫濃度在200mg/Nm3 以下。

(三)對主設備生產的影響。本工藝是成熟工藝,采用旁路布置,在燒結主抽風機后增設增壓風機,脫硫系統運行不影響燒結主設備生產運行。

(四)對負荷變化的適應性。因其噴淋層設置為單元制,且在配備高水平的自動控制系統的情況下,對于煙氣量負荷變化,從30%到滿負荷均有較好的適應性。

(五)協同脫除多種污染物能力。根據工程實例運行情況,對SO3 的脫除效率約20%,沒有脫除其它污染物的監測資料說明。

二、設備運行狀況評價

(一)脫硫設備同步運行率。該工藝系統配置有:煙氣系統、石灰石漿液制備系統、吸收系統、石膏脫水系統、工藝水系統、排空系統、儀用空氣系統、事故漿液系統、廢水處理系統、自動化控制系統等,系統配置完善合理。根據依托工程2010 年1~5 月運行數據,脫硫設備與主體生產設備同步運行率平均為89.9%。

(二)設備國產化率。本工藝所采用設備以國產設備為主,依托工程設備國產化率為81.5%。

(三)有設備腐蝕、結垢現象。由于濕法脫硫工藝煙氣進入吸收塔后煙氣就處于飽和狀態,因此包括吸收塔、煙道、煙囪都處于高腐蝕性狀態。依托工程也有腐蝕現象產生,但由于本工藝采用了減少設備腐蝕、結垢的實用新型專利技術,使設備腐蝕和結垢比傳統濕法工藝有所減少。

三、系統性能評價

(一)鈣硫比。本系統鈣硫比為1.026(石灰石粉粒徑:325 目90%過篩率;CaCO3 含量≥90%、MgO 含量≤2%),鈣硫比低,鈣的利用效率高。

(二)能耗水平。該脫硫系統噸燒結礦電耗增加7~8kWh/t,噸燒結礦能耗增加0.9~1kgce/t,處理每萬標準立方米煙氣量耗電32kWh/萬Nm3,耗能4.2kgce/萬Nm3。

(三)脫硫副產物。石灰石-石膏濕法脫硫工藝的脫硫副產物為二水石膏,性能穩定,可用于生產建材產品和水泥緩凝劑。本工藝技術產生的脫硫副產物石膏由于采取了結晶生成物控制技術,并控制燒結煙氣的含塵濃度在200mg/Nm3 以下。保證其石膏晶體非常利于脫水,能有效保證副產物石膏的含水量在 10%以下,石膏品質較好。

(四)廢水產生情況。該工藝與其它石灰石-石膏法脫硫一樣,有廢水產生。廢水中含有氯離子、氟離子、COD、氨氮等,需獨單處理,一般處理100 萬Nm3/h 煙氣量,產生5m3/h 左右的廢水量。

(五)有“煙囪雨”現象。依托工程針對塔頂煙囪外排飽和濕煙氣附帶產生的“煙囪雨”現象,通過研究其成因及特性,采取一系列防治措施,并加高排氣煙囪到80m 后,“煙囪雨”現象有所緩解。

四、經濟性評價

(一)投資。該燒結煙氣脫硫工藝工程實例設計合理,設備關鍵部件及材質滿足工藝要求,依托工程處理單位煙氣量投資為75 元/Nm3/h。

(二)運行成本。根據依托工程2010 年1~5 月實際運行數據,本工藝噸燒結礦運行成本5.21 元(半煙氣脫硫,不考慮減排少交的排污費),其中電費占42.4%,脫硫劑費用占28.9%,維修費占11.2%,折舊及其他占17.5%。

五、其它內容評價

本工藝處理單位煙氣量占地面積為0.0028 ~ 0.0032 m2/Nm3/h。

 

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