化肥行業傳統濕法脫硫工藝的改進和提高
原平化工公司為年產合成氨80kt、甲醇80kt。現有兩套系統:1#系統為合成氨系統負荷為40000m3/h,2#系統為甲醇系統負荷為12000m3/h,脫硫采用常壓濕式氧化法脫硫。近幾年隨著原料的漲價,企業為了生存發展,不得不采用高硫煤制氣、脫硫入口原料氣中的H2S含量一般為2800~3200mg/m3,有時高達3500mg/m3甚至更高(gao)。為保證脫(tuo)硫工藝穩定,對(dui)脫(tuo)硫的工藝及設備進(jin)行改進(jin)和提高(gao)。
1. 脫硫為栲膠法脫硫
2005年6月(yue)份(fen)改(gai)(gai)用(yong)888催(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)脫硫,運(yun)行比(bi)較穩定(ding)(ding)。由于原(yuan)料煤(mei)的變(bian)化(hua)(hua)(hua)和(he)氣(qi)(qi)溫變(bian)化(hua)(hua)(hua),即(ji)季節轉換時(shi)(shi)脫硫運(yun)行不(bu)穩,在(zai)每(mei)年4月(yue)份(fen)和(he)11月(yue)份(fen)氣(qi)(qi)溫變(bian)化(hua)(hua)(hua)時(shi)(shi),尤其明顯。根據脫硫催(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)劑的實際運(yun)用(yong)中的優點(dian)(dian)進(jin)行了對脫硫工藝改(gai)(gai)進(jin)。栲膠與釩(fan)優點(dian)(dian)是(shi)(shi)適宜溫度低30℃左(zuo)右時(shi)(shi),工藝也基本正常;而888脫硫催(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)劑優點(dian)(dian)是(shi)(shi)溫度高在(zai)45~50℃也能運(yun)行穩定(ding)(ding)。根據這(zhe)兩種催(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)劑的優點(dian)(dian),在(zai)夏季4~11月(yue),單獨用(yong)888催(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)劑,在(zai)11月(yue)~4月(yue),用(yong)以(yi)栲膠釩(fan)為主(zhu),888為輔復合催(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)技術。通(tong)過1年的試驗運(yun)行效果很好(hao)。
脫(tuo)硫(liu)(liu)運行比(bi)較(jiao)穩定,基本避免了在(zai)每年4月(yue),11月(yue)氣溫度變化(hua)(hua)時,脫(tuo)硫(liu)(liu)運行不穩的問題。夏季采用888、冬季以栲膠(jiao)釩為(wei)主(zhu),888為(wei)輔復合催(cui)化(hua)(hua)保證工藝運行穩定。消(xiao)耗量(liang):夏季888催(cui)化(hua)(hua)劑6 kg/d,栲膠(jiao)50g/d;冬季栲膠(jiao)150kg/d,V2O59kg/d,888催(cui)化(hua)(hua)劑1kg/d:總堿度一(yi)般為(wei)0.4~0.5N之(zhi)間。
2. 脫硫增加1臺再生槽
原有2臺(tai)(tai)(tai)(tai)再(zai)(zai)(zai)生(sheng)(sheng)(sheng)槽(cao)(cao),為(wei)(wei)保證(zheng)貧(pin)液質量(liang),加(jia)強(qiang)對再(zai)(zai)(zai)生(sheng)(sheng)(sheng)槽(cao)(cao)的(de)管(guan)(guan)理。通過(guo)實際運行,單臺(tai)(tai)(tai)(tai)再(zai)(zai)(zai)生(sheng)(sheng)(sheng)槽(cao)(cao)每隔(ge)單月(yue)就得(de)停運處理1次。主要是(shi)噴(pen)射器喉(hou)管(guan)(guan)內(nei)(nei)壁粘附一些雜(za)物,使喉(hou)管(guan)(guan)變細,富液反(fan)噴(pen),造成(cheng)吸(xi)入空氣量(liang)減(jian)(jian)(jian)少;其次是(shi)再(zai)(zai)(zai)生(sheng)(sheng)(sheng)槽(cao)(cao)內(nei)(nei)氣液分(fen)布花板孔(kong)被堵,造成(cheng)再(zai)(zai)(zai)生(sheng)(sheng)(sheng)槽(cao)(cao)內(nei)(nei)氣液分(fen)布不(bu)均,液面上(shang)浮(fu)選出的(de)硫(liu)泡沫層不(bu)穩,溢流不(bu)暢,貧(pin)液質量(liang)下降懸浮(fu)硫(liu)高。處理1臺(tai)(tai)(tai)(tai)再(zai)(zai)(zai)生(sheng)(sheng)(sheng)槽(cao)(cao)時,被迫減(jian)(jian)(jian)循環量(liang),為(wei)(wei)保證(zheng)后工序(xu)工藝不(bu)得(de)不(bu)減(jian)(jian)(jian)量(liang)生(sheng)(sheng)(sheng)產。為(wei)(wei)解決這一問題(ti),2006年(nian)初,新建了1臺(tai)(tai)(tai)(tai)再(zai)(zai)(zai)生(sheng)(sheng)(sheng)槽(cao)(cao),2臺(tai)(tai)(tai)(tai)使用、1臺(tai)(tai)(tai)(tai)備用,從2006年(nian)使用效果(guo)看,徹(che)底(di)解決了上(shang)述問題(ti),為(wei)(wei)公司帶來可(ke)觀的(de)經濟(ji)效益。
3. 脫硫塔增加副線
2005年曾有一段時間脫硫進口H2S低,出口也低,為保證全低變工藝運行。在每臺脫硫塔中部增加副線,1#系統增加一條ф400mm副線,2#系統增加一條ф300mm副線。增加副線可以根據原料氣中H2S含量高低,通過調節副線穩定脫硫出口硫,保證全低變工藝穩定運行。避免了已經因出口硫低時,減少循環量來提硫,造成脫硫塔堵塔被迫停車處理的問題。因為在脫硫塔內氣液固共存,如果采用減少循環量來提硫,很可能帶來堵塔的危險,減小循環量,減小了塔內噴淋密度對析出的單質硫沖刷能力減弱,使單質硫在填料中易積存,造成脫硫塔阻力增加,被迫停車扒塔。所以一般在實際運行中1#系統脫硫塔的噴淋密度≥38m3/m2·h、2#系統脫硫塔的噴淋密度≥20m3/m2·h。通過以上改造后,脫硫塔運行平穩,阻力降一般為:1#系統300—320mmH2O,2#系統20~30mmH2O。
脫硫經過改進以(yi)后,工藝(yi)運(yun)行(xing)基本穩定,可以(yi)滿足現行(xing)工藝(yi)的要求,但還存(cun)在的問題,還有待于我們繼續探(tan)討研究,進一步解(jie)決,使工藝(yi)逐步趨于完(wan)善。

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