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高爐煤氣凈化系統新技術研究與應用

更(geng)新(xin)時間(jian):2008-12-16 17:19 來(lai)源: 作者: 閱讀:2334 網友評論0

1 問題的提出

濟南鋼鐵集團總公司第二煉鐵廠(簡稱濟鋼第二煉鐵廠)原2座高爐煤氣凈化系統,分別采用串聯文氏管電除塵濕法除塵工藝,煤氣處理能力按120m3高爐,利用系數1.6t/m3d,單爐煤氣發生量按2.2×104m3/h設計。

原煤氣凈化系統除塵效率低且沒有高效精細脫水裝置,造成凈煤氣含水量高達80g/m3,含塵量大于80mg/m3。隨著生產技術水平不斷提高,高爐利用系數已超過3.5t/m3.d,單爐煤氣發生量已達3×104m3/h以上,煤氣凈化綜合質量進一步劣化,凈煤氣含水量大于100g/m3,含塵量為100~150mg/m3。給(gei)煤(mei)氣(qi)(qi)(qi)用戶帶來的(de)主要(yao)危害是:熱風(feng)爐格子磚渣(zha)化(hua)速度(du)快,渣(zha)化(hua)程度(du)嚴重,壽命(ming)低(di),煤(mei)氣(qi)(qi)(qi)理論燃燒(shao)溫(wen)(wen)度(du)低(di),熱風(feng)爐送風(feng)溫(wen)(wen)度(du)低(di)。為提(ti)高(gao)煤(mei)氣(qi)(qi)(qi)凈(jing)化(hua)綜合質量(liang),提(ti)高(gao)熱風(feng)爐送風(feng)溫(wen)(wen)度(du),對原(yuan)煤(mei)氣(qi)(qi)(qi)凈(jing)化(hua)系(xi)統(tong)進行(xing)改(gai)造,研制出了新的(de)煤(mei)氣(qi)(qi)(qi)凈(jing)化(hua)系(xi)統(tong)。

2 新系統的研制

2.1設計原理

高爐荒煤氣經重力除塵器粗除塵后(含塵量在6~8g/m3),進入文氏管清洗降溫,再進入花環脫水器進行半精細脫水除塵,主要脫去煤氣中直徑大于0.1mm含塵水滴,然后進入絲網脫水器進行精細脫水除塵,脫去煤氣中直徑為0.1mm及小于該尺寸的含塵水滴,確保煤氣含塵量小于15mg/m3,機械水含量小于5g/m3

2.2設計要求

對(dui)煤(mei)氣(qi)(qi)管(guan)網(wang)進(jin)行改造(zao),降低(di)煤(mei)氣(qi)(qi)流(liu)速;系統控制自(zi)動化(hua);多余煤(mei)氣(qi)(qi)不(bu)外(wai)排(pai),架設管(guan)網(wang)供中(zhong)型軋鋼廠加(jia)熱爐(lu)使用(yong)(yong);煤(mei)氣(qi)(qi)洗滌水循環(huan)使用(yong)(yong),不(bu)外(wai)排(pai);系統計量設施完善,準確(que)可靠;系統安全、環(huan)保,工業衛生按國家規范要求設計、施工。

2.3工藝技術參數的確定

高爐爐頂煤氣壓力為0.03~0.05MPa;文氏管入口煤氣溫度正常時250~300℃,事故時500℃;煤氣處理量(2.5~4.0)×104m3/h;文氏管入口含塵量6~10g/m3;系統循環水量170m3/h;凈煤氣含塵量當爐頂煤氣壓力大于0.03MPa時,不大于10mg/m3,當爐頂煤氣壓力不大于0.03MPa時,不大于15mg/m3;凈煤氣機械水含量不大于5g/m3

2.4關鍵(jian)技術研究與(yu)應用

2.4.1可調喉(hou)口(kou)(kou)文氏管可調喉(hou)口(kou)(kou)的“RD”翻板,由1臺防(fang)爆電(dian)機驅動,通過角度(du)(du)發(fa)生器顯示翻板角度(du)(du),可在操作(zuo)室內(nei)遙控(kong)操作(zuo),可調喉(hou)口(kou)(kou)除塵效率(lv)高低(di)決定于(yu)“RD”翻板調節角度(du)(du)及喉(hou)口(kou)(kou)處噴水量。

當具有一定壓力的荒煤氣由重力除塵器粗除塵后,進入可調喉口清洗、降溫,喉口“RD”翻板截面形狀為橢圓形。根據流體力學計算,翻板角度在30~70°范圍內,開度與過流面積基本為線性關系,此時喉口調節作用最明顯,稱為有效調節區。根據計算,在有效調節區內控制喉口煤氣阻力在16.8~21.0kPa,可使煤氣含塵量小于15mg/m3。在生產(chan)中(zhong)通(tong)過取樣(yang)分(fen)析和對操作數據(ju)的統計結果表明,計算值與(yu)實際效果吻合。

喉口處噴水量是影響凈化質量的另一個重要因素。根據計算,當喉口水氣比為1.6L/m3時,煤氣除塵達最佳效果。此時喉口處煤氣阻力△P為21.1kPa,煤氣流速V為100m/s。在生產操作中應根據煤氣流量變化,調節喉口噴水量,使煤氣凈化達到最佳效果。生產中的試驗表明,當煤氣發生量在(3.0~3.7)×104m3/h,調節喉口噴水量在50~60m3/h,對煤氣取樣分析,含塵量小于8mg/m3,與(yu)理論計算值吻合(he)。

2.4.2花環脫水器(qi)花環脫水器(qi)是半精(jing)細脫水除塵(chen)設備,主要(yao)脫去煤氣中大(da)于0.1mm的含塵(chen)水滴(di)(di)。工作原(yuan)理(li)是在設備內填充(chong)厚(hou)1000mm、直徑為(wei)100mm的鋁合(he)金花環狀填料層,當(dang)煤氣由下(xia)至(zhi)上經(jing)過填料層時(shi),將煤氣中大(da)于0.1mm含塵(chen)水滴(di)(di)脫除。

主要設計參數為:煤氣處理量(3.5~4.0)×104m3/h;煤氣(qi)溫度30~50℃;工作壓力10~50kPa;花環填料(liao)層阻力損失小于(yu)2kPa。

為防止花(hua)環(huan)堵塞而造(zao)成煤氣阻損(sun)增大,設計了反沖(chong)裝置(zhi):一(yi)般每(mei)(mei)8h沖(chong)洗2次(ci),每(mei)(mei)次(ci)沖(chong)洗時(shi)間10~15mim。花(hua)環(huan)阻力損(sun)失達到2kPa時(shi),連續沖(chong)洗2次(ci),每(mei)(mei)次(ci)10~15mim,同樣取(qu)得較好效(xiao)果。

2.4.3絲網脫水器主要設計參數為:處理煤氣量(3.5~4.0)×104m3/h;入(ru)口煤氣溫度(du)(du)30~50℃;工作壓力10~20kPa;填料層(ceng)厚度(du)(du)花環500mm,絲(si)網(wang)100mm;填料層(ceng)阻(zu)損(sun)小(xiao)于2kPa。

絲(si)(si)(si)(si)網(wang)脫(tuo)水(shui)器的絲(si)(si)(si)(si)網(wang)用直徑為0.25~0.27mm的不(bu)銹鋼絲(si)(si)(si)(si),編織成(cheng)網(wang)且制(zhi)成(cheng)波形(xing),成(cheng)型后(hou)(hou)具有(you)一定通道(dao),水(shui)滴碰撞絲(si)(si)(si)(si)網(wang)后(hou)(hou),在(zai)通道(dao)形(xing)成(cheng)水(shui)流(liu)而(er)流(liu)出絲(si)(si)(si)(si)網(wang)。絲(si)(si)(si)(si)網(wang)擺(bai)(bai)放方式非常嚴格,它(ta)決定絲(si)(si)(si)(si)網(wang)脫(tuo)水(shui)效率(lv)高低。擺(bai)(bai)放不(bu)當,絲(si)(si)(si)(si)網(wang)的水(shui)滴形(xing)不(bu)成(cheng)水(shui)流(liu),而(er)被煤氣帶走。在(zai)安裝絲(si)(si)(si)(si)網(wang)時,尤其(qi)要(yao)注意。絲(si)(si)(si)(si)網(wang)脫(tuo)水(shui)器工作時,煤氣由(you)下(xia)經過(guo)花環、絲(si)(si)(si)(si)網(wang)填料(liao)層后(hou)(hou),向上流(liu)動,進入凈煤氣總管。

為防止絲(si)網(wang)堵(du)塞(sai),應定期對(dui)絲(si)網(wang)進行(xing)反(fan)沖,一(yi)般每8h連(lian)(lian)續(xu)沖洗2次(ci),每次(ci)10~15min。當絲(si)網(wang)脫水器阻(zu)損達到2kPa時,連(lian)(lian)續(xu)沖洗2次(ci),每次(ci)10~15min,同樣取得較好效果。

絲網脫水器是精細脫水除塵設備,只能安裝在填料脫水器后使用,必須先把煤氣在清洗中帶出來的大量水分脫掉,絲網脫水器再脫去不大于0.1mm的含塵水滴,脫水效益可達99.9%,但脫去機械水滴的總重量不能超過114g/m3

2.4.4絲網脫水器(qi)能除去最(zui)小(xiao)水滴的計算

脫水效率η可按下式計算(suan):

η=1-(1-ηT)s(1)

式中ηT——目標靶效率;

s——撞擊次數[1>。

絲網編織成型后厚100mm,用英國32號標準鋼絲織成。100mm厚成型絲網密度為192kg/m3,空隙率97.6%,絲徑0.27mm;1m長絲網的體積為5.72×10-8m3;1m3絲網中的絲長419580.4m,絲網投影面積113m2

根據以上(shang)數據和撞擊理論(lun)[1>求出s為(wei)11,代入(ru)公式(1)中,可得ηT為(wei)46.6%。

根(gen)據設計(ji)參數查圖(tu)得知:

D.g/V.f=1.5(2)

式中D——障(zhang)礙物直徑(絲網絲徑0.27mm),m;

g——重力(li)加速度(du),m/s2;

V——氣(qi)體(ti)流速(su),m/s,設計參數V不(bu)大于(yu)4.8m/s;

f——水(shui)滴自由落體(ti)速度,m/s[1>。

對于(yu)厚(hou)100mm、絲(si)徑為(wei)0.27mm的成型絲(si)網水滴自由(you)降落速度由(you)式(2)得(de)知f為(wei)0.0003675m/s。

根據斯托克斯定律:

f=6πηrV(3)

則r為4.0×10-3mm,而(er)D為2r,即(ji)D為8.0×10-3mm。

因(yin)此絲網(wang)脫水器(qi)能脫去直徑不小于8.×10-3mm的(de)含塵水滴。

3 使用效果

新系統共用3套設(she)備取代原(yuan)系統定徑文氏管(guan)、彎(wan)頭(tou)脫(tuo)水器、可(ke)調文氏管(guan)、旋風脫(tuo)水器、電除塵(chen)、重力(li)灰泥捕集器6套設(she)備。煤氣(qi)凈化(hua)能力(li)比過去提高82%,具有投資(zi)小、能力(li)大、占地面(mian)積小等顯著特(te)點。

在系統中文氏管“RD”翻板角度和洗滌水可根據煤氣(qi)發(fa)生(sheng)(sheng)量(liang)自(zi)動調節,凈(jing)化(hua)質(zhi)(zhi)量(liang)不(bu)受(shou)煤氣(qi)發(fa)生(sheng)(sheng)量(liang)變化(hua)的影響,凈(jing)化(hua)效(xiao)果時刻(ke)處于高效(xiao)狀態。花環和絲網脫(tuo)水器(qi)是填料脫(tuo)水器(qi),脫(tuo)水效(xiao)率不(bu)受(shou)煤氣(qi)發(fa)生(sheng)(sheng)量(liang)變化(hua)影響。煤氣(qi)凈(jing)化(hua)綜合質(zhi)(zhi)量(liang)高,可滿足各(ge)類高爐煤氣(qi)用戶需求(qiu)。

該系統自1999年4月投運至今,生產崗位檢測報告統計表明,凈煤氣最高含塵量小于10mg/m3,含水量小于2.8g/m3。熱風爐送風溫度提高90℃以上,高爐增產節焦效果顯著,且熱風爐格子磚渣化速度顯著下降,可有效延長熱風爐使用壽命,長壽效益顯著。此外,在安全、環保、工業衛生、自動化控制等經濟技術指標達到和超過預期設計要求。
 

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