教师白洁少妇系列h,小小水蜜桃免费影院,丝袜美腿亚洲一区二区,精品国产污污免费网站入口,中文在线最新版天堂

媒體/合(he)作/投稿:010-65815687 點擊這里給我發消息  發郵件

為助力(li)環保產業(ye)(ye)高質量發展(zhan),谷(gu)騰環保網隆重推(tui)出《環保行(xing)業(ye)(ye)“專精特(te)新”技術與企業(ye)(ye)新媒(mei)體傳播(bo)計(ji)劃》,七大(da)新媒(mei)體平臺,100萬次的曝光(guang)率(lv),為環保行(xing)業(ye)(ye)“專精特(te)新”企業(ye)(ye)帶來最(zui)大(da)傳播(bo)和品牌價值。

    
谷騰環保網 > 水處理 > 解決方案 > 正文

A-A/O法在焦化廢水處理中的運行與管理

更新時間:2009-08-20 11:03 來源: 作者: 邢向(xiang)軍 閱讀(du):3212 網友評論0

1前言

焦(jiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)廢(fei)(fei)水(shui)(shui)(shui)是(shi)在原煤(mei)(mei)高溫干餾(liu)、煤(mei)(mei)氣凈化(hua)(hua)(hua)(hua)和(he)化(hua)(hua)(hua)(hua)工產品精(jing)制過(guo)(guo)程(cheng)中(zhong)產生(sheng)的廢(fei)(fei)水(shui)(shui)(shui),其(qi)主(zhu)要(yao)來源(yuan)有(you)(you)(you)(you)三(san)個:一(yi)(yi)是(shi)剩余氨水(shui)(shui)(shui),它是(shi)在煤(mei)(mei)干餾(liu)及(ji)煤(mei)(mei)氣冷卻中(zhong)產生(sheng)出來的廢(fei)(fei)水(shui)(shui)(shui),其(qi)水(shui)(shui)(shui)量(liang)占焦(jiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)廢(fei)(fei)水(shui)(shui)(shui)總量(liang)的一(yi)(yi)半以上,是(shi)焦(jiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)廢(fei)(fei)水(shui)(shui)(shui)的主(zhu)要(yao)來源(yuan);二是(shi)在煤(mei)(mei)氣凈化(hua)(hua)(hua)(hua)過(guo)(guo)程(cheng)中(zhong)產生(sheng)出來的廢(fei)(fei)水(shui)(shui)(shui),如(ru)煤(mei)(mei)氣終冷水(shui)(shui)(shui)和(he)粗(cu)苯分離水(shui)(shui)(shui)等(deng);三(san)是(shi)在焦(jiao)油、粗(cu)苯等(deng)精(jing)制過(guo)(guo)程(cheng)中(zhong)及(ji)其(qi)它場合產生(sheng)的廢(fei)(fei)水(shui)(shui)(shui)。焦(jiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)廢(fei)(fei)水(shui)(shui)(shui)是(shi)含有(you)(you)(you)(you)大量(liang)難降解(jie)有(you)(you)(you)(you)機污(wu)(wu)染物(wu)的工業(ye)廢(fei)(fei)水(shui)(shui)(shui),其(qi)成分復雜,含有(you)(you)(you)(you)大量(liang)的酚、氰、苯、氨氮等(deng)有(you)(you)(you)(you)毒有(you)(you)(you)(you)害物(wu)質(zhi),超標(biao)排(pai)放的焦(jiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)廢(fei)(fei)水(shui)(shui)(shui)對(dui)環境造成嚴重的污(wu)(wu)染。

目前(qian),國內約有50%焦(jiao)化廠(chang)使用(yong)傳統的好氧污泥法處(chu)理(li)廢水(shui)[1],雖然出水(shui)的酚、氰、BOD5基本達(da)到排放標準,但對氨氮和(he)CODcr值一直很難達(da)標。

北(bei)營鋼(gang)鐵集團焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)化(hua)(hua)(hua)公(gong)司一煉焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)化(hua)(hua)(hua)廢(fei)水(shui)處(chu)(chu)理(li)系統(tong)采用傳統(tong)的(de)活(huo)性污泥工(gong)藝(yi)(yi),其(qi)出水(shui)CODcr、NH3-N嚴重超標(biao)。2000年該公(gong)司在焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)爐大修改造(zao)時,又配套建(jian)成焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)化(hua)(hua)(hua)化(hua)(hua)(hua)產回收工(gong)藝(yi)(yi)和(he)處(chu)(chu)理(li)能力為70m3/h的(de)酚氰廢(fei)水(shui)處(chu)(chu)理(li)站,采用A-A/O工(gong)藝(yi)(yi)處(chu)(chu)理(li)蒸(zheng)氨廢(fei)水(shui)和(he)其(qi)它廢(fei)水(shui)。經(jing)過(guo)污泥培養(yang)、馴化(hua)(hua)(hua)、調(diao)試運行,外(wai)排(pai)水(shui)中污染(ran)物達到(dao)了《鋼(gang)鐵工(gong)業(ye)水(shui)污染(ran)物排(pai)放標(biao)準(zhun)》(GB13456-1992)中的(de)二級(ji)標(biao)準(zhun)。

2水質(zhi)與工(gong)藝(yi)流程(cheng)

2.1焦(jiao)化廢水(shui)(shui)水(shui)(shui)質

目前(qian)北鋼集團焦化公司工業廢(fei)水(shui)(shui)主(zhu)要包括終冷洗滌水(shui)(shui)、粗(cu)苯分離水(shui)(shui)、剩余(yu)氨水(shui)(shui)等廢(fei)水(shui)(shui),這些(xie)廢(fei)水(shui)(shui)全部(bu)集中在一起送(song)往蒸氨塔蒸氨,水(shui)(shui)量不(bu)大但污(wu)染物濃度很高。具體指標見表1。

種(zhong)類

水質/mg.l-1

PH值(zhi)

水量/m3.h-1

CODCr

氨氮(dan)

進站廢(fei)水

120~2000

20~100

4000~10000

300~700

5.5~9.0

25~45

設(she)計值

<700

<20

<3000

<300

6~9

35

國家標準

0.5

0.5

150

25

6~9

 

表1處理站進水指標

2.2工藝流程及原理(li)。

2.2.1工(gong)藝流(liu)程(cheng)圖(tu)見圖(tu)1

2.2.2A-A/O工藝(yi)原(yuan)理

污(wu)水(shui)中(zhong)的(de)氮(dan)主要以有機氮(dan)或氨氮(dan)形式存在。有機氮(dan)可通過細菌分解和水(shui)解轉化(hua)成(cheng)(cheng)氨氮(dan)。生物脫(tuo)氮(dan)的(de)基本原理是先通過硝化(hua)將(jiang)氨氮(dan)氧(yang)化(hua)成(cheng)(cheng)硝酸氮(dan)(NO3--N),再通過反硝化(hua)將(jiang)硝酸氮(dan)還原成(cheng)(cheng)氮(dan)氣(N2)從水(shui)中(zhong)逸出。

生物(wu)硝(xiao)化(hua)作用包(bao)括;兩(liang)個步(bu)驟(zou),第(di)一步(bu)是通過亞硝(xiao)酸(suan)菌(jun)(jun)的作用將氨氮(dan)氧(yang)化(hua)為(wei)亞硝(xiao)酸(suan)氮(dan)(NO2--N),第(di)二步(bu)是通過硝(xiao)酸(suan)菌(jun)(jun)的作用將亞硝(xiao)酸(suan)氮(dan)進(jin)一步(bu)氧(yang)化(hua)為(wei)硝(xiao)酸(suan)氮(dan)。進(jin)行(xing)硝(xiao)化(hua)作用的兩(liang)類細(xi)菌(jun)(jun)都是革蘭氏陰性無牙孢桿菌(jun)(jun),并(bing)為(wei)嚴格好氧(yang)的專性化(hua)能自養(yang)菌(jun)(jun)。反(fan)應(ying)式如下:

由(you)上述反應式計算可知,將1g氨(an)氮氧(yang)(yang)化(hua)為(wei)硝酸(suan)氮需4.57g氧(yang)(yang),并(bing)消耗(hao)7.14g堿(jian)(jian)(jian)度(以CaCO3計)。另外(wai)硝化(hua)過程產生酸(suan)度,對于(yu)堿(jian)(jian)(jian)度低和氨(an)氮濃(nong)度高(gao)的(de)廢(fei)水必須外(wai)加堿(jian)(jian)(jian)以維持硝化(hua)作(zuo)用所適宜的(de)Ph值。硝化(hua)作(zuo)用的(de)最佳pH值范圍為(wei)8.0~8.4。

生物反硝(xiao)化(hua)(hua)作用是(shi)反硝(xiao)化(hua)(hua)細菌(jun)以有(you)機碳為(wei)碳源,將硝(xiao)酸氮(dan)還原(yuan)為(wei)氮(dan)氣而逸入空(kong)氣中。反硝(xiao)化(hua)(hua)細菌(jun)是(shi)兼性(xing)異氧菌(jun)。反應式為(wei):

A-A/O工藝(yi),由三段生(sheng)物處(chu)理(li)裝置組成(cheng),根據(ju)微生(sheng)物存在形(xing)式不同,A-A/O工藝(yi)又包括活性(xing)污泥法和生(sheng)物膜法。該工藝(yi)將預(yu)處(chu)理(li)的(de)(de)廢水(shui)依次(ci)經過厭氧(yang)、缺氧(yang)和好氧(yang)三段處(chu)理(li),其(qi)特點在于在一般(ban)缺氧(yang)/好氧(yang)工藝(yi)(A/O)的(de)(de)基(ji)礎上增(zeng)加厭氧(yang)段。厭氧(yang)段能較(jiao)好地對污水(shui)水(shui)解酸化(hua),以便提高(gao)(gao)缺氧(yang)/好氧(yang)的(de)(de)處(chu)理(li)效率(水(shui)解酸化(hua)促使焦(jiao)化(hua)廢水(shui)可(ke)生(sheng)化(hua)性(xing)提高(gao)(gao))。目前該工藝(yi)是國(guo)內較(jiao)先進的(de)(de)處(chu)理(li)焦(jiao)化(hua)廢水(shui)的(de)(de)生(sheng)物脫氮工藝(yi)。

2.3主要構筑物及(ji)設備

2.3.1預處理:包括重(zhong)力除油池、調節(jie)池及浮選除油池等內容。

2.3.1.1重力除油池

蒸氨廢(fei)水及其它酚(fen)氰廢(fei)水大(da)約35m3/h,進(jin)入(ru)除油(you)池(chi)(chi),重油(you)沉(chen)在(zai)底(di)部,由重油(you)泵(beng)抽(chou)送至重油(you)罐儲存,經進(jin)一步油(you)水分離后裝車(che)外運;輕油(you)浮至除油(you)池(chi)(chi)表面,由除油(you)池(chi)(chi)刮油(you)機收集(ji)到(dao)集(ji)油(you)罐中,通(tong)過管道(dao)自流入(ru)2#吸水井。

2.3.1.2調節池

當生物(wu)處(chu)(chu)理(li)過程(cheng)不穩(wen)定或系(xi)(xi)統發生故障時,來水(shui)(shui)(shui)不能進入下段處(chu)(chu)理(li)構筑(zhu)物(wu)時,由調節池儲存來水(shui)(shui)(shui)量(liang)。當系(xi)(xi)統運(yun)行正常(chang)后,再把廢水(shui)(shui)(shui)均勻送(song)到(dao)1#吸(xi)水(shui)(shui)(shui)井。經泵送(song)到(dao)除油(you)池進行處(chu)(chu)理(li)。

2.3.1.3浮選除(chu)油池

采用部分(fen)水(shui)(shui)(shui)加氣(qi)(qi)(qi)浮選(xuan)工藝(yi),去(qu)除乳(ru)化油。除油池出水(shui)(shui)(shui)經(jing)泵加壓(ya)后(hou)進入浮選(xuan)器(qi)(qi)(qi)(qi),溶(rong)氣(qi)(qi)(qi)水(shui)(shui)(shui)采用生(sheng)(sheng)(sheng)產水(shui)(shui)(shui),壓(ya)縮(suo)空氣(qi)(qi)(qi)由生(sheng)(sheng)(sheng)產水(shui)(shui)(shui)經(jing)水(shui)(shui)(shui)射器(qi)(qi)(qi)(qi)送入溶(rong)氣(qi)(qi)(qi)罐(guan),在壓(ya)力(li)溶(rong)氣(qi)(qi)(qi)罐(guan)中生(sheng)(sheng)(sheng)產水(shui)(shui)(shui)溶(rong)入壓(ya)縮(suo)空氣(qi)(qi)(qi),充分(fen)溶(rong)氣(qi)(qi)(qi)的生(sheng)(sheng)(sheng)產水(shui)(shui)(shui)進入浮選(xuan)器(qi)(qi)(qi)(qi),經(jing)釋放(fang)器(qi)(qi)(qi)(qi)將水(shui)(shui)(shui)放(fang)出,廢水(shui)(shui)(shui)中的乳(ru)化油與(yu)微氣(qi)(qi)(qi)泡吸(xi)附并浮至浮選(xuan)器(qi)(qi)(qi)(qi)表面,由浮選(xuan)器(qi)(qi)(qi)(qi)內(nei)刮油板收集到(dao)(dao)集油槽中,通過管道進到(dao)(dao)油水(shui)(shui)(shui)分(fen)離(li)池中。浮選(xuan)器(qi)(qi)(qi)(qi)出水(shui)(shui)(shui)經(jing)管道自(zi)流(liu)到(dao)(dao)3#吸(xi)水(shui)(shui)(shui)井。進水(shui)(shui)(shui)量35m3/h。

2.3.2生化處理

主要設(she)施(shi)有厭(yan)氧池(chi)、缺氧池(chi)、好氧池(chi)、二沉池(chi)、污(wu)水污(wu)泥回收設(she)施(shi)、加(jia)藥(yao)幾次(ci)消泡(pao)設(she)施(shi)等。

2.3.2.1厭(yan)氧池

浮選器出水(shui)由泵送至厭(yan)氧(yang)池(chi),廢水(shui)與(yu)池(chi)中組(zu)合填料(liao)上生物膜(厭(yan)氧(yang)菌)充分接觸進行生化反應。為滿足厭(yan)氧(yang)池(chi)和生化池(chi)生化反應需要,為微生物提供磷,在3#吸水(shui)井內考慮(lv)了磷鹽管道,運行中應根據(ju)實際情況(kuang)進行操作。

2.3.2.2缺(que)氧(yang)池

在此(ci)以(yi)進水(shui)的(de)有機物作為(wei)反硝化的(de)碳(tan)源和能(neng)源,以(yi)回(hui)流(liu)沉淀池出水(shui)中(zhong)的(de)硝態氮(dan)(dan)為(wei)反硝化的(de)氧源,在池中(zhong)組合填料上(shang)生(sheng)物膜(兼性菌(jun)團)作用下進行反硝化脫氮(dan)(dan)反應,使回(hui)流(liu)液中(zhong)的(de)NO2--N;NO3--N轉化為(wei)N2排出,同時降解有機物。

2.3.2.3好氧(yang)池

微(wei)生物(wu)(wu)(wu)的(de)生物(wu)(wu)(wu)化學過程主要在好(hao)氧池中(zhong)(zhong)進行的(de)。廢水(shui)(shui)中(zhong)(zhong)的(de)氨氮(dan)在此被氧化成(cheng)亞硝(xiao)態氮(dan)及硝(xiao)態氮(dan)。缺氧池出水(shui)(shui)流(liu)入(ru)好(hao)氧池,與(yu)經污(wu)泥(ni)(ni)泵提升后送回到好(hao)氧池的(de)活性(xing)污(wu)泥(ni)(ni)充(chong)分混(hun)(hun)合,由(you)微(wei)生物(wu)(wu)(wu)降(jiang)解廢水(shui)(shui)中(zhong)(zhong)的(de)有機物(wu)(wu)(wu),充(chong)氧采用雙螺旋嚗氣(qi)器,同時對混(hun)(hun)合液進行攪拌。另(ling)外還(huan)需投加純堿(Na2CO3)及磷(lin)鹽,純堿沿好(hao)氧池混(hun)(hun)合液流(liu)向分段投加。回流(liu)污(wu)泥(ni)(ni)量(liang)應為好(hao)氧池處理水(shui)(shui)量(liang)的(de)3~4倍。

為了均和好(hao)氧池進水水質,在好(hao)氧池的進水槽中加入(ru)稀(xi)釋水,以生(sheng)產(chan)消防(fang)水作為稀(xi)釋水。

好氧(yang)池上設(she)有消(xiao)泡(pao)(pao)(pao)水管道,當好氧(yang)池中(zhong)泡(pao)(pao)(pao)沫多時,應(ying)打開消(xiao)泡(pao)(pao)(pao)水管閥門進行消(xiao)泡(pao)(pao)(pao)。

2.3.2.4二沉池

好氧池(chi)末(mo)端出(chu)水管自流進(jin)入二沉(chen)池(chi)中心管,在二沉(chen)池(chi)中進(jin)行(xing)泥水分(fen)離。二沉(chen)池(chi)出(chu)水經(jing)自流管道流到混(hun)凝系統,其中一部分(fen)出(chu)水由泵送(song)到粉焦(jiao)(jiao)沉(chen)淀(dian)池(chi)進(jin)行(xing)熄(xi)焦(jiao)(jiao),多余水流到混(hun)凝沉(chen)淀(dian)系統的混(hun)合(he)反應池(chi)。

二沉池分(fen)離出來的活性污(wu)(wu)泥(ni)經回流污(wu)(wu)泥(ni)泵提升后,大(da)部分(fen)作為回流污(wu)(wu)泥(ni)送回好氧池循環(huan)使用,剩余部分(fen)作為生化過程中產生的剩余污(wu)(wu)泥(ni),送污(wu)(wu)泥(ni)濃(nong)縮池進行濃(nong)縮處理。

2.3.2.5回流沉(chen)淀池

也(ye)是用來分(fen)離(li)好氧(yang)池(chi)出(chu)(chu)來的泥水(shui)混合液。好氧(yang)池(chi)2/3處出(chu)(chu)水(shui)自流(liu)進入(ru)回(hui)流(liu)沉淀(dian)池(chi)中心管(guan),在回(hui)流(liu)沉淀(dian)池(chi)中進行(xing)泥水(shui)分(fen)離(li)。其出(chu)(chu)水(shui)經(jing)自流(liu)管(guan)道流(liu)到4#吸水(shui)井,和厭(yan)氧(yang)池(chi)出(chu)(chu)水(shui)一起由泵(beng)送至(zhi)缺(que)氧(yang)池(chi),經(jing)過進水(shui)布水(shui)器均勻布水(shui),在缺(que)氧(yang)池(chi)中進行(xing)反硝(xiao)化脫氮。

回(hui)流(liu)(liu)沉淀池(chi)分離(li)出(chu)來的(de)活性污(wu)(wu)(wu)經(jing)(jing)管道和二沉池(chi)的(de)活性污(wu)(wu)(wu)泥(ni)一起經(jing)(jing)回(hui)流(liu)(liu)污(wu)(wu)(wu)泥(ni)泵(beng)提升后,作為(wei)回(hui)流(liu)(liu)污(wu)(wu)(wu)泥(ni)送回(hui)好氧(yang)池(chi)循環使用(yong)。

2.3.3后混凝沉淀

進(jin)一步降(jiang)低COD和(he)懸浮物,包括(kuo)混合(he)反應池(chi)(chi)、混凝沉淀池(chi)(chi)等。

2.3.3.1混合反應池

二沉池(chi)部分(fen)出水(shui)(shui)用于熄焦后,剩余部分(fen)流入(ru)(ru)混(hun)(hun)合(he)井,在此投(tou)加聚(ju)合(he)硫(liu)酸鐵(PFS)混(hun)(hun)凝(ning)劑(ji)(ji)(ji),聚(ju)丙烯酰胺(PAM)助凝(ning)劑(ji)(ji)(ji),藥劑(ji)(ji)(ji)量根據實際(ji)需要(yao)加入(ru)(ru)。而后流入(ru)(ru)絮凝(ning)反應池(chi),在混(hun)(hun)合(he)攪拌機(ji)的攪拌下,混(hun)(hun)凝(ning)劑(ji)(ji)(ji)等藥劑(ji)(ji)(ji)與廢(fei)(fei)(fei)水(shui)(shui)充(chong)分(fen)混(hun)(hun)合(he)反應,其目的使廢(fei)(fei)(fei)水(shui)(shui)中懸浮物形成較大的絮凝(ning)體,以便從廢(fei)(fei)(fei)水(shui)(shui)分(fen)離(li)出來,經混(hun)(hun)合(he)反應池(chi)出水(shui)(shui)管(guan)道自(zi)流到混(hun)(hun)凝(ning)沉淀(dian)池(chi)進(jin)行泥(ni)水(shui)(shui)分(fen)離(li)。

2.3.3.2混凝(ning)沉淀池(chi)

分離(li)后的出水(shui)排(pai)入生產雨水(shui)排(pai)水(shui)管道,沉(chen)淀于池底的污泥經(jing)管道送(song)污泥濃縮(suo)池處理。

2.3.4污泥(ni)處理

主要由污泥濃縮池等組成。

2.3.4.1污泥(ni)濃縮池

混凝沉淀池(chi)排出(chu)(chu)的(de)絮(xu)凝污(wu)泥(ni)和(he)二沉池(chi)及回(hui)流(liu)(liu)沉淀池(chi)排出(chu)(chu)的(de)剩余污(wu)泥(ni),分別由泵送到(dao)污(wu)泥(ni)濃(nong)縮(suo)(suo)池(chi)中,污(wu)泥(ni)在污(wu)泥(ni)濃(nong)縮(suo)(suo)池(chi)中濃(nong)縮(suo)(suo),分離后的(de)上(shang)清液經出(chu)(chu)水槽收集,并(bing)經管道自流(liu)(liu)回(hui)到(dao)污(wu)水提升井,進入系統重新(xin)處理。

污(wu)泥(ni)濃縮池的運(yun)行(xing),應根據實際情況進行(xing),也可按兩天排一次泥(ni)進行(xing)操作,排泥(ni)時間約2小時,濃縮后污(wu)泥(ni)含水率應不(bu)大(da)于98%。

濃(nong)縮(suo)后的污泥經污泥泵提(ti)升至槽車送到煤場,摻(chan)混(hun)在煤中焚燒(shao)。

3調(diao)試運行(xing)及影響因素(su)

3.1調試運行

該焦(jiao)化(hua)廠酚氰污(wu)(wu)(wu)水處(chu)(chu)理(li)站自2003年初開始投(tou)(tou)入使用,從本(ben)鋼(gang)焦(jiao)化(hua)廠接(jie)種(zhong)污(wu)(wu)(wu)泥(ni)(ni)(ni),在(zai)好(hao)(hao)氧(yang)池(chi)(chi)投(tou)(tou)加(jia)了占池(chi)(chi)容(rong)1%左右的焦(jiao)化(hua)污(wu)(wu)(wu)泥(ni)(ni)(ni),厭氧(yang)池(chi)(chi)和缺(que)氧(yang)池(chi)(chi)未投(tou)(tou)加(jia)污(wu)(wu)(wu)泥(ni)(ni)(ni)。由(you)于接(jie)種(zhong)污(wu)(wu)(wu)泥(ni)(ni)(ni)量(liang)(liang)少(shao)且缺(que)少(shao)污(wu)(wu)(wu)泥(ni)(ni)(ni)培養馴(xun)(xun)化(hua)經驗(yan),故整個系(xi)統一直運轉(zhuan)不正常,至(zhi)10月底好(hao)(hao)氧(yang)池(chi)(chi)污(wu)(wu)(wu)泥(ni)(ni)(ni)沉降比僅(jin)為4%,蒸氨廢(fei)水處(chu)(chu)理(li)量(liang)(liang)為13t/h,整個系(xi)統出水酚為140mg/l,COD為2000mg/l。后與(yu)大連理(li)工(gong)大學環境工(gong)程研(yan)究設計所合(he)作于11月初重新對(dui)生(sheng)物系(xi)統進行了培養馴(xun)(xun)化(hua)工(gong)作。根據當時(shi)接(jie)種(zhong)污(wu)(wu)(wu)泥(ni)(ni)(ni)量(liang)(liang)有限(xian)和現場實際(ji)情況,決定采用對(dui)厭氧(yang)池(chi)(chi)、缺(que)氧(yang)池(chi)(chi)和好(hao)(hao)氧(yang)池(chi)(chi)同步培養馴(xun)(xun)化(hua)。

3.1.1厭(yan)氧池(chi)和缺氧池(chi)的培養馴化(hua)

向厭(yan)(yan)氧(yang)池(chi)(chi)(chi)和缺(que)氧(yang)池(chi)(chi)(chi)投加了占池(chi)(chi)(chi)容約(yue)2.5%活性污泥(ni)(ni),控制初(chu)始蒸氨(an)廢(fei)水(shui)(shui)負荷在10t/h,同時考慮到蒸氨(an)廢(fei)水(shui)(shui)中(zhong)氨(an)氮、酚(fen)和氰(qing)等有毒物(wu)(wu)質(zhi)濃(nong)度(du)較高(高于設計進(jin)(jin)水(shui)(shui)水(shui)(shui)質(zhi)),所(suo)以(yi)在厭(yan)(yan)氧(yang)池(chi)(chi)(chi)進(jin)(jin)水(shui)(shui)處采用一(yi)倍多的(de)工業(ye)水(shui)(shui)進(jin)(jin)行稀釋(shi)。20天后(hou)(hou),在預(yu)先放(fang)置的(de)供觀察生(sheng)物(wu)(wu)膜(mo)情況的(de)填(tian)料(liao)串上可看(kan)到有一(yi)層(ceng)很薄的(de)生(sheng)物(wu)(wu)膜(mo),后(hou)(hou)逐漸(jian)增(zeng)加蒸氨(an)廢(fei)水(shui)(shui)處理量。由于好氧(yang)池(chi)(chi)(chi)污泥(ni)(ni)相對增(zeng)長較快,在其SV達到30%以(yi)上后(hou)(hou),于其污泥(ni)(ni)回流管(guan)道(dao)上引管(guan)至厭(yan)(yan)氧(yang)池(chi)(chi)(chi)和缺(que)氧(yang)池(chi)(chi)(chi),連續進(jin)(jin)行投泥(ni)(ni),經過兩個月后(hou)(hou),出水(shui)(shui)COD基本穩定。控制進(jin)(jin)水(shui)(shui)氨(an)氮濃(nong)度(du)〈300mg/l,酚(fen)〈200mg/l氰(qing)〈20mg/l;并保證厭(yan)(yan)氧(yang)池(chi)(chi)(chi)溫(wen)度(du)在35~45℃,缺(que)氧(yang)池(chi)(chi)(chi)溫(wen)度(du)在25~35℃,兩池(chi)(chi)(chi)pH值在6~9,

3.1.2好氧池的(de)培養馴化

利用(yong)好氧(yang)池(chi)(chi)原有污泥(ni)進(jin)行培(pei)養(yang)(yang)馴化,同時向(xiang)好氧(yang)池(chi)(chi)投加(jia)工業(ye)(ye)葡(pu)萄糖作為(wei)微生物的補充(chong)碳源(yuan),按照(zhao)進(jin)水(shui)(shui)濃(nong)度、進(jin)水(shui)(shui)量和公式(BOD5):N:P=100:5:1計算磷(lin)(lin)源(yuan)(采(cai)用(yong)磷(lin)(lin)酸二(er)氫鉀作為(wei)磷(lin)(lin)源(yuan))用(yong)量。另(ling)外考慮到好氧(yang)池(chi)(chi)污泥(ni)濃(nong)度低,耐負(fu)荷能力較生物膜系統差,又在(zai)進(jin)好氧(yang)池(chi)(chi)添加(jia)部(bu)分工業(ye)(ye)水(shui)(shui)進(jin)行稀釋(shi)(shi),根據(ju)好氧(yang)池(chi)(chi)污泥(ni)性狀和出水(shui)(shui)指(zhi)標,逐步增加(jia)蒸氨(an)廢水(shui)(shui)流量,減(jian)少稀釋(shi)(shi)水(shui)(shui)用(yong)量。經(jing)過兩個月的培(pei)養(yang)(yang)馴化,SV30達到30%左右(you),蒸氨(an)廢水(shui)(shui)處理量為(wei)30~35t/h,好氧(yang)池(chi)(chi)出水(shui)(shui)酚(fen)、氰〈0.5/mg/l,COD基(ji)本穩定在(zai)200~300mg/l。

3.1.3硝化(hua)細菌與反硝化(hua)細菌的馴(xun)化(hua)培(pei)養

在缺氧池(chi)和(he)(he)好氧池(chi)污泥(ni)培養過程中,根據進水pH的(de)(de)變化(hua)(hua)采用純(chun)堿(jian)調節,使(shi)其穩定(ding)在7~8.5之間,并隨污泥(ni)的(de)(de)增(zeng)長逐漸(jian)加大曝氣量(liang),使(shi)DO保持在3~5mg/l,經過1個月后,缺氧池(chi)開始有(you)氣泡(pao)(pao)生成,并隨回流污水量(liang)的(de)(de)加大,氣泡(pao)(pao)也(ye)增(zeng)多。經過對缺氧池(chi)和(he)(he)好氧池(chi)進出(chu)水水質的(de)(de)化(hua)(hua)驗也(ye)表明氨氮(dan)和(he)(he)硝態(tai)氮(dan)的(de)(de)去(qu)處率也(ye)在逐漸(jian)增(zeng)加。

但在好氧池的(de)SV%增長到25%,MLSS在2.5g/l左(zuo)右時,由于風量(liang)供(gong)應不足,使得(de)DO明顯降低,缺(que)氧池氣泡也明顯減(jian)少,硝(xiao)化和(he)反硝(xiao)化效果變(bian)差。

3.1.4后混凝系統的(de)調試

首先對聚合硫酸鐵混(hun)凝(ning)(ning)劑作了(le)靜態和動態的試驗(yan),結果表明投(tou)加(jia)量在100~300mg/l時效(xiao)果最佳。由于二沉(chen)池有部分外排(pai)水送到熄焦池熄焦導致進入(ru)混(hun)凝(ning)(ning)系統(tong)的水量有規律波動,因此投(tou)藥量也(ye)要(yao)作相應調(diao)整,否則影響外排(pai)水質;另外,混(hun)凝(ning)(ning)沉(chen)淀池排(pai)泥要(yao)及(ji)時,防止出水懸浮物(wu)和COD濃度增高。

3.2影響(xiang)因(yin)素(su)

3.2.1溶解氧(DO)

硝(xiao)化菌(jun)是專性(xing)好氧(yang)菌(jun),以氧(yang)化NH3-N或NO2--N以獲得足夠的(de)能量用于(yu)生長(chang)。故DO的(de)高(gao)低(di)(di)直(zhi)接影響(xiang)硝(xiao)化菌(jun)的(de)生長(chang)及活性(xing)。當DO升高(gao)時(shi),硝(xiao)化速率亦增加(jia),當DO低(di)(di)于(yu)0.5mg/l時(shi),硝(xiao)化反(fan)應趨(qu)于(yu)停止(zhi)。焦化廢水的(de)調試結果(guo)表明(ming),好氧(yang)池(chi)DO應控制在3~5mg/l。

氧(yang)的(de)(de)存在(zai)(zai)會(hui)抑制(zhi)異化(hua)(hua)反(fan)硝(xiao)(xiao)化(hua)(hua)細菌對硝(xiao)(xiao)酸鹽的(de)(de)還原(yuan),從而影響脫氮(dan)能否進行(xing)到(dao)底。有(you)(you)資料報道(dao),氧(yang)能抑制(zhi)有(you)(you)些反(fan)硝(xiao)(xiao)化(hua)(hua)細菌合成硝(xiao)(xiao)酸鹽還原(yuan)酶,氧(yang)可以(yi)作為(wei)(wei)電子受體(ti),從而競爭性的(de)(de)阻礙硝(xiao)(xiao)酸鹽的(de)(de)還原(yuan)。只有(you)(you)在(zai)(zai)環境中DO為(wei)(wei)零時,反(fan)硝(xiao)(xiao)化(hua)(hua)速率(lv)才達到(dao)最高;隨(sui)著(zhu)DO的(de)(de)上升,反(fan)硝(xiao)(xiao)化(hua)(hua)速率(lv)逐(zhu)漸(jian)趨于零。測試結果也表明懸浮污泥反(fan)硝(xiao)(xiao)化(hua)(hua)系統缺氧(yang)區的(de)(de)DO應(ying)控制(zhi)在(zai)(zai)0.5mg/l以(yi)下,生物膜法(fa)反(fan)硝(xiao)(xiao)化(hua)(hua)系統DO可稍微(wei)高些,控制(zhi)在(zai)(zai)1.0mg/l以(yi)下即可。

目(mu)前該酚(fen)氰(qing)處理站鼓(gu)風(feng)(feng)系(xi)統運行兩臺風(feng)(feng)機(ji)(ji),風(feng)(feng)量嚴重(zhong)不足,尤(you)其(qi)進入夏季,氣溫升高(gao),風(feng)(feng)機(ji)(ji)性能降低,導致(zhi)好氧池出水溶解氧<2mg/l,有時為零,影響(xiang)了硝化(hua)細菌的增長速(su)度(du)和泥齡的提(ti)高(gao),導致(zhi)硝化(hua)速(su)率較(jiao)低,因此針對風(feng)(feng)量較(jiao)小一是(shi)加快新風(feng)(feng)機(ji)(ji)的采購,另外適當降低污(wu)泥濃(nong)度(du),使(shi)SV和MLSS分別控制在20%和2.5g/l左右,化(hua)驗結果(guo)表明氨(an)氮去除率由原來的30%提(ti)高(gao)到(dao)60%。

3.2.2溫度

溫(wen)度對硝(xiao)化細菌的生(sheng)(sheng)長和硝(xiao)化速率有(you)較大影響(xiang)。大多數(shu)硝(xiao)化細菌和反硝(xiao)化細菌適宜的生(sheng)(sheng)長溫(wen)度在(zai)(zai)25~35℃之間,低(di)于(yu)(yu)25℃或高于(yu)(yu)30℃生(sheng)(sheng)長減慢,5℃以下(xia)硝(xiao)化反應將基(ji)本(ben)停止。該系(xi)統在(zai)(zai)冬(dong)季通(tong)過適當(dang)提(ti)高蒸氨(an)廢水(shui)溫(wen)度和在(zai)(zai)4#吸水(shui)井加蒸汽管加熱等方法來(lai)提(ti)高水(shui)溫(wen),基(ji)本(ben)能夠(gou)滿足要求。

3.2.3pH或堿度(du)

硝化反應最佳的pH為8.0~8.4,通過向好氧池投加Na2CO3來調節。反硝化pH為7~8,超8.5缺氧池內氣泡明顯減少,反硝化率降低,pH高于9.0時,氣泡幾乎消失,反硝化率接近0。
由(you)于蒸(zheng)氨(an)系統(tong)(tong)操作不穩定(ding),經(jing)常造成生化(hua)系統(tong)(tong)進(jin)水pH值較大波(bo)動(dong)(dong)(5.0~10.0),其中一多半(ban)時(shi)間pH小(xiao)于6.5,相(xiang)應增加(jia)(jia)了投堿量和工人的(de)勞動(dong)(dong)強度。2004年5月(yue)份(fen)通過對蒸(zheng)氨(an)系統(tong)(tong)操作系統(tong)(tong)的(de)改(gai)動(dong)(dong),向(xiang)剩余(yu)氨(an)水加(jia)(jia)入NaOH來去(qu)除(chu)固定(ding)銨(an),同時(shi)達到降低氨(an)氮(dan),穩定(ding)和適當提高pH,極大改(gai)善了生化(hua)系統(tong)(tong)的(de)操作。經(jing)改(gai)動(dong)(dong)后,生化(hua)進(jin)水氨(an)氮(dan)由(you)300~700mg/l降到100~200mg/l,pH穩定(ding)在8.0~9.0。好(hao)氧(yang)池(chi)氨(an)氮(dan)去(qu)除(chu)率達到80%以(yi)上,缺氧(yang)池(chi)反硝化(hua)效果也明顯(xian)改(gai)善,反硝化(hua)率達到60%。

3.2.4有機物與氨(an)氮比值(C/N)

廢水(shui)(shui)中各種(zhong)有(you)機基(ji)質,如(ru)苯酚類及苯類物質是(shi)硝(xiao)化(hua)和反硝(xiao)化(hua)反應過程中的(de)(de)(de)電(dian)子供體(ti),是(shi)微生物的(de)(de)(de)營養之一,它(ta)與廢水(shui)(shui)中的(de)(de)(de)氮含量的(de)(de)(de)比值,是(shi)反硝(xiao)化(hua)的(de)(de)(de)重要(yao)條件,通常以BOD5/TN大于(yu)3為前提或以COD/TKN大于(yu)4的(de)(de)(de)要(yao)求來控制進水(shui)(shui)水(shui)(shui)質。當(dang)廢水(shui)(shui)中的(de)(de)(de)BOD5/TN大于(yu)3時,即(ji)可順利進行反硝(xiao)化(hua)反應,達(da)到(dao)脫(tuo)(tuo)氮的(de)(de)(de)目(mu)的(de)(de)(de),無須外(wai)加(jia)(jia)碳源。當(dang)BOD5/TN小(xiao)于(yu)3時,需另加(jia)(jia)碳源達(da)到(dao)理想的(de)(de)(de)脫(tuo)(tuo)氮效果。經過蒸氨后的(de)(de)(de)焦化(hua)廢水(shui)(shui)基(ji)本滿足COD/NH3-N大于(yu)6的(de)(de)(de)要(yao)求。

3.2.5泥(ni)齡(ling)

由于(yu)(yu)溶(rong)解(jie)氧(yang)的限制(zhi),使得污(wu)泥(ni)濃度一直保持在(zai)2~3g/l,相(xiang)應(ying)泥(ni)齡在(zai)10~15天,低于(yu)(yu)MLSS>3g/l及泥(ni)齡大(da)于(yu)(yu)50天[3]的理想條(tiao)件。

3.2.6有(you)毒有(you)害物質的控制

硝化(hua)(hua)細菌生(sheng)(sheng)長緩慢(世代時間約為(wei)31h),產率(lv)低,當系(xi)統負荷受沖擊(ji)后恢復緩慢;并且硝化(hua)(hua)細菌對(dui)有毒(du)物(wu)存在十分敏(min)感(gan),當有毒(du)有害(hai)物(wu)質(zhi)濃度超過一定(ding)數量時對(dui)硝化(hua)(hua)細菌生(sheng)(sheng)長產生(sheng)(sheng)抑制作用。焦化(hua)(hua)廢水(shui)(shui)中的揮發酚、氰化(hua)(hua)物(wu)、氨(an)、苯(ben)、硫(liu)氰化(hua)(hua)物(wu)及NO2--N等濃度控制不當,均對(dui)硝化(hua)(hua)細菌和反硝化(hua)(hua)細菌有抑制或毒(du)害(hai)作用。經(jing)過向蒸氨(an)系(xi)統投加NaOH,降低氨(an)氮(dan)后,整個(ge)系(xi)統的COD去除率(lv)明顯改善,好氧池對(dui)COD去除率(lv)由原來的70%提高到90%以上(shang),經(jing)混(hun)凝處理(li)后,系(xi)統外排水(shui)(shui)COD達到150mg/l以下。

4.結論

4.1北鋼集團焦化(hua)公司采用A-A/O法處理(li)蒸氨后的高濃度廢水,COD、氨氮去除率分別在96%、86%,外排水指標基本能夠達到(dao)GB13456-92二級排放標準(zhun)。

4.2A-A/O法是目前處理焦化廢水較有效的方法,但該法抗負荷沖擊能力較差。事故調節池在穩定系統運行的作用不可忽視,應在設計與運行管理中予以重視;同時應加強各排水
工序協調工作,盡可能(neng)減(jian)少系統水質的波動(dong)。

4.3混凝沉淀處(chu)理對整個系統水質達(da)標起著重要作用,可進一步使CODcr濃(nong)度降(jiang)低30~50%。

參考文獻

[1]楊(yang)平(ping),王彬(bin).生物法處理焦化廢(fei)水(shui)評述.化工環保(bao),2001,21(3):144~149

[2]徐亞(ya)同,黃民生.廢(fei)水生物處理的運行管理與異常對策[M].北京:化學工業出(chu)版社,2003

[3]梁軼(yi),節(jie)能與(yu)環保(bao).2001,3:39~40

作(zuo)者通訊處:邢向軍(jun)116024大連理工大學環境與生命學院(yuan)

電話(hua):(0411)84706251

E-mailxxj1997@sina.com

聲明:轉載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。

  使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”

如果需要了解更加詳細的內容,請點擊下載 2006psLW000304.doc 
        下載該附件請登錄,如果還不是本網會員,請先注冊


關于“A-A/O法在焦化廢水處理中的運行與管理 ”評論
昵稱: 驗證碼: 

網友評論僅供(gong)其(qi)表達個人看法(fa),并不表明(ming)谷騰網同意其(qi)觀點或證實其(qi)描述。

2022’第九屆典型行業有機氣(VOCs)污染治理及監測技術交流會
2022’第九屆典型行業有機氣(VOCs)污染治理及監測技術交流會

十四五(wu)開篇之年,我國大(da)氣污(wu)染(ran)防治進入第(di)三階段,VOCs治理任務(wu)…

2021華南地區重點行業有機廢氣(VOCs)污染治理及監測技術交流會
2021華南地區重點行業有機廢氣(VOCs)污染治理及監測技術交流會

自十三五規劃以(yi)來,全國掀起“VOCs治理熱”,尤(you)…

土壤污染防治行動計劃
土壤污染防治行動計劃

5月31日,在(zai)經歷了廣泛征求意見、充分調研(yan)論證、反復修改完善之…