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泵組超負荷運轉原因分析及解決方案

更新時間:2009-09-15 14:30 來源:中(zhong)國(guo)水利水電(dian)市場 作者: 彭琳 閱讀:2478 網友評論0

摘 要: 泵組(zu)超負荷運轉是(shi)泵站生產(chan)中經常(chang)遇見的現象,本文(wen)結(jie)合(he)實例進行了原因(yin)分析,并提出了解(jie)決方案,應用效果良好,值(zhi)得推廣。

關鍵詞:泵(beng)組 超負荷運轉 過流 葉(xie)輪(lun) 切削

1 問題的提出

獺湖泵(beng)(beng)站系深圳市東部供水(shui)(shui)(shui)(shui)水(shui)(shui)(shui)(shui)源工程(cheng)(cheng)(cheng)調(diao)蓄(xu)泵(beng)(beng)站,按綜合自動(dong)化(hua)系統(tong)模式進(jin)行設(she)計(ji)(ji)和(he)配置,裝機6×280kW,四用二(er)備,設(she)計(ji)(ji)流(liu)量約1.5m3/s,設(she)計(ji)(ji)揚程(cheng)(cheng)(cheng)12.5m,調(diao)蓄(xu)水(shui)(shui)(shui)(shui)庫設(she)計(ji)(ji)蓄(xu)水(shui)(shui)(shui)(shui)水(shui)(shui)(shui)(shui)位(wei)為(wei)66m。受深圳市長期缺水(shui)(shui)(shui)(shui)局面影響,調(diao)蓄(xu)水(shui)(shui)(shui)(shui)庫蓄(xu)水(shui)(shui)(shui)(shui)水(shui)(shui)(shui)(shui)位(wei)從未達(da)(da)到(dao)設(she)計(ji)(ji)水(shui)(shui)(shui)(shui)位(wei)66m,日常運(yun)(yun)(yun)(yun)行基本保持在59m以下(xia),泵(beng)(beng)組基本以2臺(tai)運(yun)(yun)(yun)(yun)行甚至(zhi)單臺(tai)運(yun)(yun)(yun)(yun)行。為(wei)測試(shi)調(diao)蓄(xu)水(shui)(shui)(shui)(shui)庫大壩高水(shui)(shui)(shui)(shui)位(wei)運(yun)(yun)(yun)(yun)行下(xia)的滲漏情(qing)況,需要開展水(shui)(shui)(shui)(shui)庫調(diao)蓄(xu)工作,將蓄(xu)水(shui)(shui)(shui)(shui)水(shui)(shui)(shui)(shui)位(wei)逐(zhu)級提高,相應泵(beng)(beng)組數量逐(zhu)級增至(zhi)4臺(tai)運(yun)(yun)(yun)(yun)行。調(diao)蓄(xu)過程(cheng)(cheng)(cheng)中發現(xian),當蓄(xu)水(shui)(shui)(shui)(shui)水(shui)(shui)(shui)(shui)位(wei)調(diao)至(zhi)59.7m左(zuo)(zuo)右時(shi)(shi),監控屏上間斷性出現(xian)泵(beng)(beng)組運(yun)(yun)(yun)(yun)行功率(lv)超過額定(ding)功率(lv)現(xian)象;當水(shui)(shui)(shui)(shui)庫水(shui)(shui)(shui)(shui)位(wei)蓄(xu)至(zhi)61m左(zuo)(zuo)右時(shi)(shi),監控屏顯示泵(beng)(beng)組過流(liu)報(bao)警信號,運(yun)(yun)(yun)(yun)行功率(lv)高達(da)(da)292kW,經現(xian)場緊(jin)急會診(zhen),決定(ding)在確保水(shui)(shui)(shui)(shui)力過渡過程(cheng)(cheng)(cheng)平穩的前提下(xia)盡可(ke)能短的時(shi)(shi)間內(nei)將泵(beng)(beng)組運(yun)(yun)(yun)(yun)行臺(tai)數由4臺(tai)逐(zhu)級減至(zhi)1臺(tai),經以上處理,泵(beng)(beng)組運(yun)(yun)(yun)(yun)行恢復正常。

2 泵組診斷試驗

結合泵組歷(li)史運(yun)行記錄,調查(cha)小組經(jing)仔細檢(jian)查(cha)泵組附(fu)屬設(she)備的運(yun)行狀(zhuang)況(kuang)和系統電壓電流的穩定性,認為泵組運(yun)行條件(jian)符合設(she)計(ji)要求,初步判定問題(ti)出在泵組運(yun)行參數異常,并迅速(su)制定了診(zhen)斷試(shi)驗計(ji)劃(hua)方案。

調查(cha)小(xiao)組按診斷試(shi)(shi)驗計劃方案把泵組從1臺運(yun)(yun)行逐漸(jian)增至4臺組合并聯(lian)運(yun)(yun)行,即1#~6#泵分別組合為4臺泵組并聯(lian)運(yun)(yun)行,同時(shi)實(shi)時(shi)記錄試(shi)(shi)驗數(shu)據并輔以(yi)現場檢查(cha)測試(shi)(shi)。試(shi)(shi)驗條(tiao)件成熟后(hou)的水(shui)庫蓄水(shui)水(shui)位(wei)為64m。試(shi)(shi)驗程序(xu)如下:

2.1單(dan)臺泵組(zu)輪換運行測(ce)試參(can)數(shu)均(jun)為(wei)正(zheng)常。

2.2進(jin)入(ru)多臺并聯運行測試階段準備。

2.3 1#泵(beng)組(zu)投運(yun)正常后,試(shi)驗(yan)2臺泵(beng)組(zu)聯合運(yun)行,當并入(ru)2#泵(beng)組(zu),經測試(shi),泵(beng)組(zu)揚程(cheng)在(zai)13m左右,單泵(beng)平(ping)均流量稍超設計流量。

2.4系(xi)統(tong)運行(xing)穩(wen)定后,試驗3臺泵(beng)組(zu)聯合(he)運行(xing),當并入4#泵(beng)組(zu),經測試,泵(beng)組(zu)揚(yang)程(cheng)在(zai)13~14m,單泵(beng)平均流(liu)量(liang)超過設計流(liu)量(liang),其中,4#泵(beng)組(zu)電機電流(liu)超過額定電流(liu)。

2.5在系(xi)統無異常(chang)工況的情(qing)況下,試驗4臺泵(beng)組(zu)聯合(he)運行,并入3#泵(beng)組(zu),經測(ce)試,泵(beng)組(zu)揚(yang)程在14~15m,單(dan)泵(beng)平均流(liu)(liu)量(liang)基本達到設計流(liu)(liu)量(liang),其中3#泵(beng)組(zu)、4#泵(beng)組(zu)運行電(dian)流(liu)(liu)都(dou)超過(guo)額定電(dian)流(liu)(liu)。

2.6組合并聯運(yun)行中未出現(xian)3#或4#泵組的,運(yun)行測試(shi)參數基(ji)本正常。

3 泵組超負荷運轉原因分析

經試驗,并比較運(yun)(yun)行與設計(ji)參(can)數,調查小(xiao)組(zu)經分析,認為雖然(ran)各泵(beng)組(zu)型號完全相同,但(dan)3#、4#泵(beng)組(zu)的實際工況(kuang)與設計(ji)工況(kuang)差異較大(da),基本處(chu)于過流狀(zhuang)況(kuang),其(qi)余泵(beng)組(zu)的實際運(yun)(yun)行工況(kuang)略大(da)于設計(ji)運(yun)(yun)行曲線(xian),處(chu)于滿負荷(he)運(yun)(yun)行狀(zhuang)況(kuang)。結合水(shui)泵(beng)裝置曲線(xian),發現(xian)水(shui)位(wei)低于59m工況(kuang)下(xia),泵(beng)組(zu)基本處(chu)于高(gao)效(xiao)區運(yun)(yun)行,但(dan)隨著蓄(xu)水(shui)水(shui)位(wei)的不斷提高(gao),逐漸偏離高(gao)效(xiao)區運(yun)(yun)行,直至表現(xian)為超負荷(he)運(yun)(yun)轉(zhuan)狀(zhuang)況(kuang)。經會診,認為原因如下(xia):

3.1在以往抽水時,水庫(ku)蓄水水位基本保持在59m以下,所有泵組運(yun)行(xing)在最佳工況范(fan)圍以外,泵組負荷較輕(qing),電(dian)動機(ji)運(yun)行(xing)電(dian)流小于額定電(dian)流。

3.2在(zai)64m高水位下,除3#、4#泵(beng)組外,泵(beng)組仍(reng)可(ke)按4臺泵(beng)組運行(xing)。

以上(shang)(shang)原因僅(jin)(jin)僅(jin)(jin)是操(cao)(cao)作(zuo)方(fang)式差(cha)(cha)異的(de)(de)反映(ying),即所謂的(de)(de)外因,事實(shi)上(shang)(shang),按(an)泵組操(cao)(cao)作(zuo)規程,設計條件(jian)下不(bu)存在組合并聯運行會出現差(cha)(cha)異的(de)(de)問題,因此,需(xu)要進一(yi)步予以排(pai)查,找到真正的(de)(de)解(jie)決之道,即所謂的(de)(de)內因,而不(bu)是“頭痛(tong)醫頭、腳痛(tong)醫腳”。

從試驗結果可以(yi)看出,涉及3#或(和)4#聯合投運的情況(kuang),運行揚(yang)程較(jiao)設計揚(yang)程偏高,且(qie)偏離高效區,因此(ci)問題癥(zheng)結出在這(zhe)兩組上(shang)。經(jing)(jing)查(cha)安裝現(xian)狀況(kuang)及水(shui)泵(beng)葉(xie)輪狀況(kuang),情況(kuang)良好(hao),因此(ci)可以(yi)排除汽蝕(shi)、旋轉脫流等(deng)流動條件(jian)惡化(hua)因子(zi)及機(ji)械(xie)振動因子(zi)。經(jing)(jing)參(can)考相關專(zhuan)業資料及現(xian)有工程案(an)例(li),檢查(cha)組認為,調速(su)和葉(xie)輪切(qie)削(xue)是可選的解決方案(an),考慮(lv)到(dao)3#和4#泵(beng)組均為定速(su)泵(beng)組,不易(yi)考慮(lv),因此(ci),選定葉(xie)輪切(qie)削(xue)作為解決方案(an)。

4 泵組超負荷運轉解決方案實施

葉輪切(qie)(qie)削(xue)需遵循切(qie)(qie)割定律,切(qie)(qie)削(xue)點應與切(qie)(qie)割拋物線(xian)點對應,切(qie)(qie)割前后(hou)揚程與流量函數關系為(wei):

H=KQ2 (1)

式中,K為常數,根據式(1),經不斷試驗比較,處(chu)理(li)結果如(ru)下:

4.1 泵組等級(ji)(ji)降低(di)一級(ji)(ji),即由A級(ji)(ji)降為B級(ji)(ji)。

4.2 葉(xie)輪從原來A級Ф790切(qie)削至(zhi)Ф770。

4.3 3#、4#泵比轉數(shu)約70,范圍在(60,140)間(jian)的泵需將葉(xie)片和前后蓋板(ban)一(yi)并(bing)切(qie)去,切(qie)削(xue)工藝(見圖(tu)1略(lve)),最(zui)大(da)切(qie)削(xue)量與比轉數(shu)關系(見表(biao)1略(lve))。

3#、4#泵(beng)(beng)實際切割量(liang)2.5%,因此(ci)切削后對水(shui)泵(beng)(beng)效(xiao)率基本無影(ying)響,經試驗表明(ming),通(tong)過對葉輪的切削處理,泵(beng)(beng)組(zu)(zu)過流問題得到根本的解決,在后期泵(beng)(beng)組(zu)(zu)設備(bei)運行跟蹤(zong)試驗中,監測到的泵(beng)(beng)組(zu)(zu)運行電流、電動機溫(wen)度都在允(yun)許范圍內,保(bao)證了泵(beng)(beng)組(zu)(zu)設備(bei)的安全正常運行。

5 結語

5.1水(shui)泵(beng)葉(xie)輪多數為鑄鐵件,其在(zai)生產制(zhi)造(zao)過(guo)程(cheng)(cheng)中葉(xie)輪切削打磨過(guo)程(cheng)(cheng)會存在(zai)一定的(de)(de)差異,同(tong)時如果設計(ji)中對(dui)設備運行富裕量考(kao)慮較(jiao)少,進而就會導致在(zai)接近最(zui)大負荷時個別(bie)泵(beng)組(zu)(zu)會出現超(chao)出運行允(yun)許(xu)范圍(wei),在(zai)不能對(dui)泵(beng)組(zu)(zu)設備重新更(geng)換的(de)(de)情(qing)況下,考(kao)慮經濟費用最(zui)小同(tong)時,可以考(kao)慮對(dui)問題泵(beng)組(zu)(zu)的(de)(de)葉(xie)輪進行切削處理(li),適當降(jiang)低泵(beng)組(zu)(zu)運行負荷,保證泵(beng)組(zu)(zu)的(de)(de)安(an)全運行,發揮最(zui)大的(de)(de)經濟效益(yi),通過(guo)獺湖泵(beng)站(zhan)工程(cheng)(cheng)實例(li),也為同(tong)類供水(shui)工程(cheng)(cheng)提供參考(kao)資(zi)料(liao)。

5.2考慮到現有泵(beng)組設備運行(xing)基本處于滿(man)負(fu)(fu)荷(he)狀(zhuang)態(tai),且泵(beng)組沒有溫度在(zai)線自動監(jian)(jian)控功能(neng),故運行(xing)中要求(qiu)監(jian)(jian)控人(ren)員加強對(dui)電機電流、機組溫度等的日常監(jian)(jian)控,以防(fang)泵(beng)組長期超負(fu)(fu)荷(he)運行(xing),并實(shi)時檢查(cha)后(hou)期泵(beng)組實(shi)際運行(xing)曲線是(shi)否(fou)下(xia)降(jiang),在(zai)滿(man)足水(shui)庫大壩驗收的前提下(xia),繼續跟蹤檢查(cha)泵(beng)組的設計(ji)是(shi)否(fou)符合(he)要求(qiu)。

參考文獻
[1] 郭立君,泵與風機,水利電力出版社,1992年11月
[2] 劉德祥、李(li)良庚,水泵選型的一種改進方法的研究,廣西水利水電,2002年2期

作者簡介
彭琳,女,1969年生,本科學(xue)歷,工程師,主要從(cong)事(shi)水利建設管理、泵站(zhan)機電設備等方面的工作與研究。

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