河南某酒精廠酒精廢水處理工程實例(IC反應器)
酒精廢水是一種高濃度有機廢水,其COD的質量濃度高達80-100g/L,即使經固液分離后仍達20-30g/L,是我國排放有機污染物濃度最高、造成水環境污染嚴重的第二大輕工廢水川。目前酒精廢水處理常用的方法有:濃縮燃燒法、培養飼料酵母法、濃縮蒸發制飼料蛋白(DDGS)工藝和固液分離制飼料蛋白(DDG)-沼氣工藝。其中DDG-沼氣工藝處理以玉米為原料的酒精生產廢水應用最廣,而常用的厭氧工藝為UASB反應器,該反應器存在占地面積較大、處理效率較低、投資費用高等缺點。在本工程應用中,采用新型高效內循環厭氧生物反應器(IC反應器)處理酒精工業廢水,經過近1年多的實際運行證明,IC反應器啟動速度較快,運行穩定性強,IC反應器出水再經周期循環式活性污泥系統(CASS)處理,水質可達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)二級標準。
1 廢水來源及水質
河(he)南(nan)某酒精廠以玉米為(wei)原料(liao)生(sheng)產酒精,生(sheng)產能力為(wei)2萬t/a,生(sheng)產過程(cheng)中排放(fang)的廢水主要(yao)來源于酒精蒸餾后剩(sheng)余的糟液(ye)(ye),生(sheng)產每噸酒精排放(fang)糟液(ye)(ye)約12t,每天(tian)排放(fang)量(liang)為(wei)700t,其主要(yao)成分(fen)是未充分(fen)發酵的糧食顆粒、殘糖、發酵微生(sheng)物的懸浮(fu)物和(he)膠狀(zhuang)液(ye)(ye)體。廢水水質水量(liang)見表1。
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2 工藝技術說明
2.1 工藝流程
廢水處理工藝流程如圖1所示。
該工藝的特點是:
①固液分離。酒精糟液采用板框壓濾機進行固液分離,該工藝耗電少,磨損少,運行費用低;分離后的濾餅含水率低(約為60%),為烘干節能奠定了基礎。固液分離后的糟渣采用轉筒干燥爐烘干制成飼料,燃料采用厭氧工藝產生的沼氣。
②厭氧工藝。IC反應器由上下2個厭氧反應室疊加而成,這種結構既強化了處理效果,又能有效地防止污泥流失,增強反應器對懸浮物的適應性,非常適合酒精糟液懸浮物高的特點。反應器中很大的內循環流量可以對pH值起到較好的緩沖作用。另外,反應器高徑比大,占地面積小,非常適合該廠土地緊張的狀況。
③好氧工藝。CASS是SBR工藝及間歇式循環延時曝氣活性污泥工藝(ICEAS)的一種更新變形。該工藝集生物反應和沉淀于一體,結構簡單,投資省,運行管理方便。在CASS中不易產生污泥膨脹,泥水分離效果好,而且耐沖擊負荷,處理效率高,出水水質好。經工程實踐證明,CASS技術尤其適用于處理難度較大的工業廢水。
2.2 主要處理構筑物及設計參數
整個工程分(fen)(fen)為飼(si)料車間(jian)和廢水處(chu)理系統兩(liang)部分(fen)(fen)。其中飼(si)料車間(jian)主要由板框壓濾設備、離心設備、熱(re)風烘干(gan)設備和燃燒爐組成,工程投資(zi)約(yue)62.0萬元(yuan);廢水處(chu)理系統部分(fen)(fen)投資(zi)106.8萬元(yuan),主要處(chu)理構筑物及設計參數見表(biao)2。
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3 處理效果
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4 工程效益
4.1 環境效益
本工程建成后每天去除COD高達60t,出水可以達到國家《污水綜合排放標準》酒精工業二級排放標準,為企業的進一步發展鋪平了道路;同時大大減輕了水體污染,對促進區域經濟發展和改善生態環境都將產生積極的作用。
4.2 經濟效益
該工程建成運行后,每年飼料車間獲得的經濟效益為1080萬元,沼氣利用獲得的經濟效益105萬元。運行費用主要包括燃料費、人工費、電費、折舊費、維修費等,每年運行費用合計為560萬元。除去運行費用,每年可獲得的經濟效益為625萬元。該工藝有很高的推廣價值。

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